楊 凱
(陜西延長石油(集團)有限責任公司延安石油化工廠,陜西延安 727406)
延安石油化工廠12×104t/a 甲基叔丁基醚裝置,采用混相床-催化蒸餾技術(shù),以活化后的大孔徑強酸性陽離子交換樹脂為催化劑,為一次性裝填催化劑[1],自2009年首次裝填并投產(chǎn)以來,裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量合格。但原料組分和反應(yīng)條件的變化,尤其是副產(chǎn)物含量的增加造成MTBE 產(chǎn)品純度下降,因此分析副產(chǎn)物生成的原因,并采取有效措施,對裝置平穩(wěn)運行具有重要意義。
MTBE 原料C4餾分由氣體分餾裝置提供,要求C5含量不大于1 wt.%,混合C4原料設(shè)計組成(見表1)。
MTBE 甲醇原料由罐區(qū)和甲醇回收塔提供,要求水含量不大于0.5 wt.%。
表1 原料性質(zhì)和組成
本裝置主要產(chǎn)品為MTBE,純度≥98 %(重)(扣除C5后)[1]。MTBE 是一種無色、透明、高辛烷值的液體,是生產(chǎn)無鉛、高辛烷值(馬達法MON101,研究法RON117)、含氧汽油的理想調(diào)和組分,作為汽油添加劑,它不僅能有效提高汽油辛烷值,而且蒸發(fā)潛熱低,對汽車冷啟動有利,由于含氧可使汽油充分燃燒降低汽車尾氣對環(huán)境的污染,同時可降低汽油生產(chǎn)成本,其產(chǎn)品要求(見表2)。
表2 MTBE 產(chǎn)品設(shè)計純度
MTBE 在反應(yīng)生成的過程中,伴隨以下副反應(yīng)的發(fā)生(見圖1)。
圖1 反應(yīng)原理
副產(chǎn)物主要為原料中水和異丁烯反應(yīng)產(chǎn)物叔丁醇(TBA)、正丁烯與甲醇反應(yīng)產(chǎn)物甲基仲丁基醚(MSBE)和異丁烯自聚產(chǎn)物異丁烯低聚物(DIB),其次為甲基叔戊基醚(TAME)、甲基異丁基醚(MIBE)、二甲醚(DME)等。這些副產(chǎn)物嚴重影響MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量,通過對反應(yīng)器出口和催化蒸餾塔底出口物料取樣分析判斷可以得出:副反應(yīng)TBA 主要在反應(yīng)器進行,副反應(yīng)MSBE、TAME、DIB 的發(fā)生主要在催化蒸餾塔中進行(見表3)。
表3 副產(chǎn)物在反應(yīng)器出口和催化蒸餾塔底出口中質(zhì)量百分含量對比
提高反應(yīng)器和催化蒸餾塔反應(yīng)床層溫度,雖然可以加快反應(yīng)速率,但是副反應(yīng)產(chǎn)物相應(yīng)大量增加,C4原料中正丁烯、C5等與甲醇發(fā)生醚化反應(yīng)生成MSBE 和TAME,同時部分異丁烯發(fā)生自聚生成C8[2]。當催化蒸餾塔反應(yīng)床層溫度TI-0513>60 ℃時,塔底MTBE 產(chǎn)品中MSBE 含量>1 %,同時DME 含量也隨反應(yīng)溫度的升高而增多;當反應(yīng)床層溫度降至<56 ℃時,塔底MTBE 產(chǎn)品中MSBE 含量維持在0.4 %~0.7 %,其他副產(chǎn)物也相應(yīng)減少,這充分說明副反應(yīng)的發(fā)生與反應(yīng)床層溫度密切相關(guān)(見表4)。
C4原料、甲醇原料中雜質(zhì)含量較高,也是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原因之一。
C4原料中的雜質(zhì)主要為C3、C5,C3含量過高時會在反應(yīng)器、催化蒸餾塔頂部形成不凝氣,使系統(tǒng)的壓力升高且難控制,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,影響產(chǎn)品質(zhì)量;C5的平均沸點比C4高很多,所以C5不會從催化蒸餾塔頂排出,只能從塔底排出,這樣就造成催化蒸餾塔底C5含量較高,而且C5會堵塞催化劑的微孔,進而阻礙甲醇和異丁烯進入微孔,使其無法進行接觸反應(yīng),造成了產(chǎn)品純度下降,影響MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量。C5還能在塔底精餾段積聚,使得靈敏板溫度變得不靈敏,嚴重影響裝置的正常操作,造成MTBE 產(chǎn)品中C4、甲醇等物質(zhì)的含量增加,造成MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量下降。再者,C5中部分組分可以與甲醇發(fā)生反應(yīng)生成TAME,造成MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量下降(見表5)。
表4 不同反應(yīng)溫度下MTBE 產(chǎn)品中MSBE 的平均含量(2017 年6 月~9 月)
表5 C4原料戊烷含量在C101 底出料平均含量(2017 年6 月~9 月)
其次,C4原料、甲醇原料中水分含量超標,也是影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素之一。該裝置C4原料由氣體分餾裝置提供,甲醇原料采用外購和過量甲醇回收獲得,部分不合格產(chǎn)品中,水可以與異丁烯很容易發(fā)生反應(yīng)生成叔丁醇,生成的叔丁醇隨MTBE 從塔底排出,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量(見表6)。
表6 甲醇原料水含量在R101 底出料生成叔丁醇TBA 平均含量(2017 年6 月~9 月)
MTBE 裝置根據(jù)設(shè)計指標,醇烯比控制在1.10~1.20。當MTBE 裝置催化蒸餾塔頂餾出口甲醇含量較低(<1 %)時,說明催化蒸餾塔反應(yīng)床層甲醇較少,導(dǎo)致異丁烯少量自聚生成C8,影響MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量[2](見表7)。
表7 C101 頂出料甲醇含量與MTBE 產(chǎn)品C8平均含量(2017 年6 月~9 月)
反應(yīng)器床層和催化蒸餾塔反應(yīng)段溫度高有利于正丁烯與甲醇進行反應(yīng),主要表現(xiàn)為MTBE 產(chǎn)品中MSBE 的增多。通過生產(chǎn)摸索實踐,將催化蒸餾塔頂壓力由原來的0.55 MPa 調(diào)整為0.53 MPa,反應(yīng)器床層溫度由原來的65 ℃下降到60 ℃,催化蒸餾塔反應(yīng)床層溫度由原來的62 ℃下降到58 ℃。調(diào)整后,不僅減少了MSBE 的產(chǎn)生,提高MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量,還減少了蒸汽的消耗量,起到節(jié)能降耗的作用,同時降低反應(yīng)床層溫度可以延長催化劑的使用壽命。
4.2.1 甲醇原料質(zhì)量控制 嚴格控制外購甲醇質(zhì)量,要求含水量≤0.1 wt.%[1]。
4.2.2 C4原料質(zhì)量控制
(1)嚴格控制C4原料中C3含量小于1 wt.%,C4原料罐壓力不大于0.35 MPa,保證系統(tǒng)壓力穩(wěn)定;
(2)嚴格控制原料中C5含量小于1 wt.%,保證催化蒸餾塔靈敏板溫度穩(wěn)定;
(3)定時對裝置內(nèi)C4原料罐D(zhuǎn)101 進行脫水(要求每日脫水一次)。
4.2.3 調(diào)整甲醇回收塔的操作 在生產(chǎn)過程中,往往出現(xiàn)回收甲醇中水分含量超標的現(xiàn)象。通過調(diào)整塔頂溫度(由原來的70 ℃改為68 ℃)并嚴格要求甲醇回收塔工藝紀律,從而保證回收甲醇中水分小于0.5 %。
醇烯比是本裝置操控的關(guān)鍵參數(shù)。醇烯比過大或過小都嚴重制約著裝置的正常生產(chǎn)。由于催化蒸餾塔補充甲醇系統(tǒng)一直處于閑置狀態(tài),從開工至今一直未投用,通過不斷調(diào)整,最后將設(shè)計醇烯比1.10~1.20 調(diào)整為1.15~1.30 來彌補催化蒸餾塔甲醇的不足。調(diào)整后,有效控制反應(yīng)床層溫度,抑制異丁烯發(fā)生自聚反應(yīng),塔底MTBE 產(chǎn)品中C8含量小于0.6 %,同時MSBE的含量也有明顯的下降。
通過調(diào)整操作,醚化反應(yīng)器出口TBA 平均含量下降至1.4 %以下(見圖2);MTBE 產(chǎn)品中C8平均含量下降至0.6 %以下(見圖3);MTBE 產(chǎn)品中MSBE 平均含量下降至1.2 %以下(見圖4);MTBE 產(chǎn)品平均質(zhì)量由原來的98.50 %上升為99.45 %,最高時達到99.75 %(產(chǎn)品純度均為扣除C5)(見圖5)。
圖2 醚化反應(yīng)器出口叔丁醇含量變化
圖3 MTBE 產(chǎn)品中C8隨時間的變化
圖4 MTBE 產(chǎn)品中MSBE 隨時間的變化
通過具體分析,找出了影響本裝置MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量的主要原因,并采取一系列有效措施,不僅解決了影響MTBE 產(chǎn)品質(zhì)量的諸多難題,而且為今后裝置的平穩(wěn)操作積累了寶貴的經(jīng)驗。
圖5 MTBE 產(chǎn)品純度隨時間的變化