李 偉,惠 珽,王景方,王 寶,杜 浩,高勝利,賀 同,延東東
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西省榆林市 718500)
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司的高密度聚乙烯(HDPE)裝置,設計產能為300 kt/a,為滿足市場需求,提高企業(yè)利潤,經常需要進行轉產。在使用鈦系催化劑生產PE100級管材專用HDPE(簡稱鈦系HDPE)后轉換成用鉻系催化劑生產薄膜級HDPE(簡稱鉻系HDPE)過程中,低壓閃蒸脫氣倉(V-4003)在停車和開車期間都會發(fā)生粉料結塊現象,嚴重時直接造成裝置停車。本工作對停車與開車期間的裝置各系統(tǒng)運行情況及反應器內聚乙烯相對分子質量進行了分析,通過改變反應器的工藝條件,成功解決了轉產過程中V-4003內聚乙烯粉料結塊的問題。
2017年12月,在鈦系HDPE轉產鉻系HDPE過程中,鉻系HDPE開車24 h后V-4003中聚乙烯結塊,導致裝置停車。打開V-4003手孔取樣,發(fā)現V-4003中聚乙烯為白色硬質結塊(見圖1),單塊長達 15 cm以上,部分塊料長達100 cm,嚴重堵塞了V-4003的出口,質量為幾百克至數十千克,在外力作用下不易破碎。因塊料的尺寸較大,所以無法通過高壓閃蒸釜與低壓閃蒸釜之間的粉料輸送管線,說明塊料形成于V-4003中,高壓閃蒸系統(tǒng)至V-4003的工藝流程示意見圖2。
圖1 V-4003內塊料的數碼照片Fig.1 Agglomeration in V-4003
圖2 高壓閃蒸系統(tǒng)至V-4003的工藝流程示意Fig.2 Process flow from high pressure separator V-4001 to degasser V-4003
V-4003運行溫度約70 ℃,壓力為0.035 MPa左右,防止底部粉料堆積并脫除粉料中的異丁烷,底部設有吹掃氣,吹掃氣為工藝氣體的回收氣或氮氣,在正常生產過程中,吹掃氣采用工藝氣;V-4003底部出現塊料后,在低壓溶劑回收系統(tǒng)對工藝吹掃氣與塊料進行取樣分析。V-4003工藝吹掃氣中,氫氣、甲烷、氮氣、乙烯、乙烷、丙烷、異丁烷的摩爾分數分別為0.8%,2.3%,41.0%,28.8%,7.6%,0.3%,11.1%。由此看出,V-4003工藝吹掃氣中含有大量乙烯,為V-4003中各組分繼續(xù)發(fā)生反應提供足夠的乙烯環(huán)境。
從表1看出:在鈦系HDPE轉產鉻系HDPE后,塊料中殘留較多的鈦和鋁,表明系統(tǒng)中依舊殘留著少量的三乙基鋁等鈦系催化劑。此外,更換高壓閃蒸過濾器濾袋,打開過濾器后,發(fā)現系統(tǒng)中依舊存留著三乙基鋁等殘留催化劑組分,也證明三乙基鋁等殘留催化劑在短期內并未置換出去;殘留的催化劑組分以及乙烯單體可能在V-4003中在部分保留活性中心的聚乙烯粒子上面繼續(xù)反應,加大了V-4003內塊料的生成概率。因此,在轉產期間,V-4003內的吹掃氣應由工藝氣切換為氮氣,降低V-4003料位,減少停留時間。同時,通過增加重組分脫除塔的脫除量,及時置換出系統(tǒng)中殘余的三乙基鋁,從而避免因V-4003內乙烯濃度過高,三乙基鋁殘留過多而發(fā)生聚合,導致結塊。從表1還看出:殘留鉻含量較高,是因為在鉻系HDPE開車期間,需要經歷1個誘導期,而且反應初期,反應器內活性較差,因此加入的鉻系催化劑較多,所以在開車期間鉻系含量較高屬正?,F象。
表1 V-4003中塊料取樣分析數據Tab.1 Sampling and analysis data of block material in V-4003 mg/kg
在英國英力士公司淤漿環(huán)管工藝(Innovene S)中,在正常生產期間,氫氣是相對分子質量調節(jié)劑,從而很容易控制聚乙烯的熔體流動速率(MFR)。共聚單體1-己烯是HDPE密度或結晶度的主要控制參數。此外,1-己烯也是影響聚乙烯MFR的鏈轉移劑,但較氫氣的影響弱。
裝置在計劃停車期間,為防止產生過多的低密度聚乙烯,提前3 h切斷第二反應器內1-己烯的進料;防止產生過多的高相對分子質量聚乙烯,第一反應器內氫氣量保持不變,直到用CO終止劑徹底終止反應為止。鈦系HDPE正常生產期間的反應條件見表2。
表2 鈦系HDPE正常生產期間的反應條件Tab.2 Operating conditions of reactors with Ti catalysts
在使用CO終止第一反應器及第二反應器內的反應期間,通過對V-4003和第一反應器粉料取樣器(S-3001)進行取樣,并進行凝膠滲透色譜(GPC)分析,發(fā)現V-4003內試樣的相對分子質量分布曲線呈雙峰結構(見圖3)。在生產期間,由于第一反應器加入氫氣,聚乙烯的相對分子質量較低,相反,第二反應器內聚乙烯的相對分子質量較高,因此出現A峰的聚乙烯主要在第一反應器內生成,出現C峰的聚乙烯在第二反應器中生成,而出現B峰的聚乙烯為正常生產期間從S-3001內取得。從圖3看出:A峰處聚乙烯的重均分子量(Mw)約為1 000,較正常生產期間S-3001內聚乙烯的Mw低。因此,可判斷出在使用CO終止第一反應器、第二反應器內的反應后,在第一反應器內形成了較多的低相對分子質量、高MFR聚乙烯。在停車期間,由于第一反應器內聚乙烯的相對分子質量較低且反應溫度較高,部分低相對分子質量聚乙烯易溶解于異丁烷中,在鈦系HDPE轉產鉻系HDPE后,溶解于異丁烷的低相對分子質量聚乙烯在V-4003中隨著異丁烷的氣化析出,此時低聚物析出并黏附在鉻系HDPE粉料顆粒上,由于低相對分子質量聚乙烯含有較多的鈦系催化劑,這些催化劑的存在會誘發(fā)鉻系HDPE粉料結塊。因此,避免停車期間反應器內產生過多的低相對分子質量聚乙烯,可有效地解決低相對分子質量聚乙烯溶解于異丁烷中而帶來的V-4003中粉料結塊風險[1]。
圖3 V-4003,S-3001內聚乙烯的相對分子質量及其分布Fig.3 Relative molecular mass and its distribution of polyethylene in V4003 and S-3001
在生產鈦系HDPE期間,第二反應器主要通過加入1-己烯調整HDPE密度。第二反應器停車時,通常提前1 h停1-己烯進料,所以在使用CO終止第一反應器與第二反應器內的反應后,反應器內殘留的1-己烯導致第二反應器內1-己烯濃度過高,反應器中生成較多低密度聚乙烯。
在Innovene S工藝中,異丁烷本質上是非常中性的溶劑,當聚乙烯密度一定,反應溫度過高時,聚乙烯粉料顆粒會溶解于異丁烷中,此溫度取決于聚乙烯的密度,正常操作配置中,反應器溫度絕不能超過溶解溫度。聚乙烯密度越低,越易溶解于異丁烷中。
生產鈦系HDPE期間的第二反應器溫度為85 ℃(見表2),當反應終止后,由于反應器內殘留1-己烯過多,可能造成局部聚乙烯的密度過低。從圖4可看出:在第二反應器溫度為85 ℃的情況下,密度低于0.915 g/cm3,此時這些密度較低的聚乙烯粉料便會溶解于異丁烷中。一部分溶解于異丁烷中的聚乙烯遷移到反應器壁上,與冷反應器壁接觸時便固化,造成軸流泵功率持續(xù)上漲;另一部分在V-4003中隨異丁烷的的閃蒸而析出,在鉻系HDPE開工后誘發(fā)V-4003內粉料顆粒結塊。因此,通過減少低密度聚乙烯在反應器中產生,可避免低密度聚乙烯顆粒溶解于異丁烷中,從而帶來V-4003內結塊的風險[2]。
圖4 反應器內聚乙烯密度與反應溫度的關系曲線Fig.4 Reacting temperature as a function of density of polyethylene in reactor
此外,通過震篩法對PE100級管材專用鈦系HDPE粉料(簡稱PE100料)與薄膜級鉻系HDPE粉料(簡稱膜料)的粒徑分布進行分析,從表3可看出:PE100料中細粉(粒徑小于0.075 mm)的質量分數為32.32%,遠高于膜料的3.17%,這是因為在使用MT2110型鈦系催化劑生產相對分子質量分布呈雙峰的PE100料期間,由于MT2110型催化劑的顆粒形態(tài)不佳,所以聚乙烯的顆粒形態(tài)較差,大顆粒和細粉的含量較高;同時,在聚合過程中不規(guī)則、不密實的催化劑顆粒在反應器內的高流速介質中易破碎,進而產生HDPE細粉。HDPE細粉結合較多的低相對分子質量聚乙烯,極易黏附在反應器和輸送管道的管壁上,這也極易在轉產鉻系HDPE后誘發(fā)V-4003內聚乙烯結塊[3-4]。
表3 HDPE裝置PE100料與膜料的粒徑分布數據Tab.3 Particle size distribution of PE100 and membrane materials
a)在停車轉產前,提前1 h停三乙基鋁進料,加大重組分脫除塔的排放量,減少系統(tǒng)內三乙基鋁的殘余量;同時,在開停車期間將V-4003中的工藝氣切換為氮氣,降低V-4003料位,減少停留時間,從而降低V-4003結塊的概率。
b)停車前,適當降低第一反應器的氫氣量,減少低相對分子質量聚乙烯的產生。
c)停車轉產前,提前3 h停1-己烯,防止產生過多低密度聚乙烯。