萬 林
(中國工程物理研究院 機械制造工藝研究所,四川 綿陽 621900)
在車床上加工高精度閥體內孔需對每種閥體定制不同的專用工裝,專用工裝的加工工藝復雜,生產(chǎn)周期較長。而采用銑削方式則不需要特意定制工裝,只需通用夾具便可對各種閥體進行裝夾。采用銑削方式一次可以加工兩組孔,甚至可以實現(xiàn)多工位裝夾,在效率上有很大的優(yōu)勢。
筆者分析了車削高精度內孔的優(yōu)缺點,分別對φ6.2基準孔、錐孔和φ5.8深孔進行銑削實驗研究。φ6.2為此類閥體的基準孔,采用螺旋銑孔[1-2]的方式進行加工;有效控制進給和螺旋銑孔的螺距,圓柱度能達到0.004 mm,粗糙度能達到Ra0.4。錐孔采用SR2球刀螺旋銑孔的方式,設定小于等于粗糙度值的曲面精度,錐面粗糙度能達到Ra0.4;有效避開機床熱變形引起的加工誤差,跳動滿足精度指標。φ5.8為高精度深孔,深徑比>7,不易采用螺旋銑削,而采用鉆、鏜、鉸的工藝方法;并選定高精度高穩(wěn)定性鉆頭進行粗鉆孔,有效提高孔加工效率。
通過銑削加工誤差控制試驗,證明銑削高精度內孔的可行性和有效性,并總結出正確的工藝方法,選擇出合理的刀具和切削參數(shù),為銑削此類閥體提供了實踐依據(jù),具有推廣應用價值,為多工位柔性制造奠定了基礎。
某閥體φ6.2基準孔、錐孔和φ5.8高精度深孔尺寸精度在H6級以內,粗糙度為Ra0.2~0.6,φ6.2為基準孔,φ5.8和錐孔相對于φ6.2同軸度要求為φ0.00X,錐孔跳動為φ0.00X(圖1),材料為不銹鋼。
圖1 某閥體單組內孔示意圖
(1) 優(yōu)點 車床主軸回轉精度高,空間小,定位精度較高。精度穩(wěn)定,精度好控制,能很好的保證閥體各內孔尺寸精度和形位精度。保證錐孔跳動和表面粗糙度更勝一籌。
(2) 缺點 依賴工裝,需裝夾兩次;內孔精度高,需多把車刀,造成車床刀庫工位不足;工裝定制周期較長、工序較多;不能實現(xiàn)多工位裝夾,一次只能加工一組孔,效率較低。
(3) 此類閥體高精度內孔沒有任何銑削加工實踐,而銑削的裝夾方式靈活,不受專用工裝的限制,在生產(chǎn)效率上有很大優(yōu)勢。鑒于車削內孔的優(yōu)缺點,決定作銑削加工誤差控制試驗。
實際加工機床為某立式加工中心,主軸在長度300 mm范圍內徑向跳動0.01 mm,150 mm范圍內徑向跳動0.005 mm。定位精度和重復定位精度分別在0.006 mm以內,根據(jù)閥體內孔精度指標要求,所選用機床理論上滿足加工需求。
3.2.1 銑削策略
φ6.2為內孔的基準孔,圓柱度要求0.004 mm,粗糙度要求Ra0.4。為了驗證螺旋銑孔的精度,采用鉆孔、粗銑孔、螺旋精銑孔的銑削加工工藝,如表1所列。
表1 φ6.2孔銑削策略
3.2.2 結果分析
加工出5件試驗件,測試了精銑時進給量F與φ6.2孔圓柱度和表面粗糙度的關系如圖2所示。
圖2 進給量與圓柱度、粗糙度關系圖
大的進給量對圓柱度和表面粗糙度的影響較大,精加工時的進給量將直接影響到工件的尺寸、形狀和位置精度,進給量越大,將會造成實際運動軌跡與理論軌跡失真。用D5銑刀銑削φ6.2的孔,中心路徑很短,所以進給量不應該太大,通過試驗結果可以選擇合理的進給量F100-F150。
表面粗糙度要求Ra0.4,試驗結果為Ra0.4左右。表面粗糙度值是加工表面殘留量的大小,用立銑刀銑孔的螺距ap值不應太大,否則會造成表面殘留量過大??紤]加工效率的因素,銑削內孔時選擇螺距ap=1 mm,表面粗糙度滿足要求。
3.3.1 銑削策略
錐孔角度公差為±0.05°,粗糙度為Ra0.4,相對于φ6.2孔的徑向跳動為φ0.00X。采用SR2球刀,基于 CAM軟件編程,用直線插補逼近曲面的方式進行加工,如圖3所示。在CAM軟件中設置曲面加工精度應不低于表面粗糙度值,將曲面精度設為0.0004。前面已經(jīng)驗證了進給對螺旋銑孔的影響,加工錐孔時進給選取F150。
圖3 錐孔螺旋銑示意圖
表2 錐孔銑削策略 /mm
3.3.2 結果分析
錐孔的跳動在形位公差上包括了,相對于φ6.2孔的同軸度和自身的圓度精度。在切削參數(shù)一定的情況下,影響錐孔跳動的主要因素是機床的熱穩(wěn)定性,如圖4所示。
圖4 錐孔跳動在不同時間段的變化
在早上8:00~9:00的時間段內,機床的定位精度[3]處于不穩(wěn)定狀態(tài)。在精密加工中由于機床熱變形引起的加工誤差可占到總誤差的40%~70%。所以要保證很好的加工精度,加工這些內孔應在機床穩(wěn)定的狀態(tài)下進行。
3.4.1 銑削策略
φ5.8孔深45 mm,深徑比大于7,屬于高精度深孔。φ5.8相對與φ6.2的同軸度為φ0.00X,表面粗糙度Ra0.8,精加工選擇鏜孔再鉸孔的加工方式。加工φ5.8孔的鏜刀懸深較長,容易產(chǎn)生讓刀的現(xiàn)象,所以給精鏜孔的留量不能大于單邊0.02 mm。為了提高效率和質量的穩(wěn)定性,采用如表3的加工策略。
表3 φ5.8高精度深孔銑削策略
3.4.2 鉆頭的選擇
φ5.8孔較深,既要保證孔的圓柱度和粗糙度,也要一定的穩(wěn)定性,應選擇合理的鉆孔刀具,避免鉆孔誤差太大對孔精度造成影響。選擇直徑為φ5.76的某合金鉆頭對孔進行粗鉆,這樣能很好的保證加長鏜刀的切削用量合理,避免產(chǎn)生讓刀現(xiàn)象。選擇住友HGS型定制合金鉆頭,此類型鉆頭鉆孔能達到7.7 μm的圓度和Ra0.56的粗糙度,為精加工內孔提供良好條件,如圖5所示。
圖5 住友HGS型合金鉆頭及鉆孔精度
此銑削試驗結果滿足閥體內孔精度指標要求,圓柱度、跳動和同軸度精度在0.005 mm以內,如表4展示了規(guī)定精度指標和銑削試驗結果。
表4 精度指標與試驗加工數(shù)據(jù)
基于回轉零件的特性,該類高精度閥體內孔在車床上加工的精度是最穩(wěn)定的。但車削此類內孔不能實現(xiàn)多工位或柔性加工,想要提高加工效率,就得改變傳統(tǒng)加工方式。銑削此類閥體零件可以實現(xiàn)多工位裝夾,并能滿足柔性生產(chǎn)要求,為了適應高效率的生產(chǎn)方式,于是采用銑削的加工方式。
通過銑削試驗研究,梳理出影響加工這些高精度內孔的誤差因素。采用合理銑削工藝策略,提取出合理的刀具和切削參數(shù),加工精度穩(wěn)定,各項指標均滿足要求。在工藝優(yōu)化和效率提升的大背景下,挖掘機床潛能,改變傳統(tǒng)的加工方式勢在必行。此類閥體高精度內孔銑削加工誤差控制試驗的成功,為高效、高精度銑削此類閥體內孔打下堅實的基礎。