張學(xué)超
(中國石化勝利油田分公司孤島采油廠,山東 東營 257231)
孤島油田經(jīng)過了50年的開發(fā)歷程,伴隨著油田的逐步開發(fā),化學(xué)驅(qū)、二元復(fù)合驅(qū)及各類增產(chǎn)措施的應(yīng)用導(dǎo)致采出水成分復(fù)雜,由于聚合物、硫化氫及細(xì)菌等多種成分的綜合作用,注水系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢嚴(yán)重,造成注水井口水質(zhì)不達(dá)標(biāo)、注聚油壓高且黏度降低、摻水管網(wǎng)結(jié)垢堵塞,嚴(yán)重影響了采油廠的正常生產(chǎn)運(yùn)行。作者針對這一系列問題,通過開展從聯(lián)合站到井口的沿程水質(zhì)分析,研制了一種新型殺菌緩蝕一體化藥劑,并開展室內(nèi)和現(xiàn)場應(yīng)用評價(jià)。
針對孤島油田回注水穩(wěn)定性較差的孤二聯(lián)合站開展水質(zhì)分析及結(jié)垢趨勢預(yù)測,結(jié)果見表1、表2。
表1 采出水水質(zhì)全分析
表2 采出水結(jié)垢趨勢預(yù)測
近年來,通過不斷優(yōu)化油水處理劑配方,基本上解決了三次采油技術(shù)帶來的油田污水處理難題[2],回注水綜合達(dá)標(biāo)率90%以上,呈逐年上升的趨勢。但針對含聚采出水,緩蝕劑和殺菌劑效果仍然較差,導(dǎo)致腐蝕速率、SRB含量達(dá)標(biāo)率偏低,在70%以下。針對孤二聯(lián)合站采出水現(xiàn)場用殺菌劑、緩蝕劑進(jìn)行室內(nèi)評價(jià),結(jié)果見表3。
表3 現(xiàn)場藥劑效果評價(jià)
由表3可知,現(xiàn)場藥劑效果較差,緩蝕率為51.7%。殺菌劑濃度為50 mg·L-1時(shí),不能抑制細(xì)菌生長,水色變黑,且底部黑色沉淀明顯,分析主要為FeS。說明有鐵存在時(shí),水質(zhì)穩(wěn)定性更差。
通過從聯(lián)合站到井口的沿程水質(zhì)變化調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),回注水的4個(gè)主要指標(biāo)中懸浮物含量和SRB含量沿程變化最為突出。分析認(rèn)為,含聚采出水中的聚合物促進(jìn)油滴、懸浮物等吸附沉積在管壁形成堵塞;陰離子型聚合物與部分陽離子型水處理劑反應(yīng),產(chǎn)生絮凝沉淀物,降低現(xiàn)場緩蝕劑、殺菌劑作用效果;SRB含量超標(biāo),沿程S2-含量上升,是沿程水質(zhì)發(fā)生變化、腐蝕加劇的主要因素;沿程細(xì)菌、腐蝕共同作用,產(chǎn)物二次污染,造成水質(zhì)進(jìn)一步惡化。
由于供注水系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢造成摻水系統(tǒng)管網(wǎng)結(jié)垢堵塞嚴(yán)重;注水井口水質(zhì)不達(dá)標(biāo),地層堵塞,注入壓力增大;注聚油壓高、管柱堵塞、井口黏度降低等問題,嚴(yán)重影響采收率[3]。
針對腐蝕加劇和SRB含量超標(biāo),目前油田普遍使用緩蝕劑和殺菌劑,緩蝕劑以咪唑啉類最為廣泛,而最常見的殺菌劑是十二烷基二甲基芐基氯化銨(1227)。由于咪唑啉類緩蝕劑和殺菌劑1227應(yīng)用效果良好且投加方便受到廣泛應(yīng)用,但針對孤島油田含聚采出水,由于殘存的聚合物與藥劑的吸附及反應(yīng),再加上含聚采出水含油量高,也吸附一部分藥劑,造成藥劑投加量大、緩蝕及殺菌效果差。由于長期大劑量使用殺菌劑1227[4],SRB的抗藥性逐步增強(qiáng),抑菌濃度從最初的20 mg·L-1增加到80 mg·L-1以上,緩蝕劑加量也從20 mg·L-1增加到50 mg·L-1以上,極大地增加了水處理成本,且處理效果仍然達(dá)不到指標(biāo)要求,對環(huán)境造成了不良影響。
在合成殺菌劑1227的過程中加入陽離子表面活性劑,在緩蝕劑和殺菌劑結(jié)構(gòu)上增加陽離子嵌段,使之與采出水中殘留的聚丙烯酰胺吸附中和,降低聚丙烯酰胺對活性組分的吸附,同時(shí)增加了殺菌劑1227的殺菌基團(tuán),并與松香胺聚氧乙烯醚、咪唑啉衍生物及表面張力低、滲透性好的兩性表面活性劑進(jìn)行復(fù)配[5],即得殺菌緩蝕一體化藥劑。
采用殺菌緩蝕一體化藥劑對孤二聯(lián)合站采出水進(jìn)行室內(nèi)應(yīng)用效果評價(jià),結(jié)果見表4。
表4 殺菌緩蝕一體化藥劑室內(nèi)應(yīng)用效果評價(jià)
由表4可知,室內(nèi)加藥濃度為30 mg·L-1時(shí),底部基本沒有生成沉積物,水質(zhì)穩(wěn)定性良好,緩蝕率達(dá)到90.8%,抑菌效果較好。
在孤二聯(lián)合站水處理站開展現(xiàn)場應(yīng)用試驗(yàn),在外輸緩沖罐前連續(xù)投加新型殺菌緩蝕一體化藥劑,藥劑投加方案對比見表5。定期考察外輸檢測線各節(jié)點(diǎn)腐蝕速率和細(xì)菌含量變化情況,檢測節(jié)點(diǎn):聯(lián)合站外輸→注水站→摻水閥組→摻水間→單井,結(jié)果見表6。
表5 藥劑投加方案對比
由表5、表6可知,與更換藥劑之前相比,新型殺菌緩蝕一體化藥劑一劑兩效,投加點(diǎn)簡化,投加量為30 mg·L-1,現(xiàn)場腐蝕速率降至0.004 9 mm·a-1左右,降幅達(dá)90%以上,遠(yuǎn)低于0.076 mm·a-1技術(shù)指標(biāo)要求;SRB含量降至2.5個(gè)·mL-1,TGB、鐵細(xì)菌含量也顯著降低;產(chǎn)生的沉積量大大減少,現(xiàn)場各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo),效果明顯。
孤二聯(lián)合站處理水量20 000 m3·d-1,試驗(yàn)前緩蝕劑投加量為800 kg·d-1、殺菌劑投加量為3 t/月,按緩蝕劑單價(jià)5 832元·t-1、殺菌劑單價(jià)10 305元·t-1計(jì)算,藥劑成本為5 696元·d-1。試驗(yàn)后殺菌緩蝕一體化藥劑投加量為600 kg·d-1,按單價(jià)10 305元·t-1計(jì)算,藥劑成本為6 183 元·d-1,藥劑成本增加487元·d-1,但是管網(wǎng)、井筒清洗費(fèi)用降低,綜合評估,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
表6 各節(jié)點(diǎn)腐蝕速率和細(xì)菌含量變化情況
針對孤島油田含聚采出水處理難度大,常規(guī)的緩蝕劑、殺菌劑效果差,處理后水質(zhì)穩(wěn)定性差,注水系統(tǒng)沿程管網(wǎng)腐蝕堵塞嚴(yán)重等問題,研制了一種高效殺菌緩蝕一體化藥劑,通過在緩蝕劑和殺菌劑結(jié)構(gòu)上引入陽離子嵌段及與兩性表面活性劑復(fù)配,提高了含聚采出水適應(yīng)性。室內(nèi)評價(jià)緩蝕率為90.8%,SRB抑制效果明顯。現(xiàn)場應(yīng)用后,腐蝕速率由0.099 8 mm·a-1降至0.004 9 mm·a-1,降幅達(dá)到90%以上,沿程細(xì)菌含量減少,水質(zhì)穩(wěn)定。該藥劑一劑兩用,方便現(xiàn)場投加,有效降低腐蝕速率,提高含聚水殺菌能力,改善水質(zhì)穩(wěn)定性,延長了注水管網(wǎng)使用年限,減少沉積物產(chǎn)生,降低管網(wǎng)、井筒清洗費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,在油田含聚采出水處理方面具有推廣應(yīng)用價(jià)值。