周 敏,楊 俊,杜偉峰,黃漢琛,羅 霄
(湖北清江水電開發(fā)有限責任公司,湖北 宜昌 443000)
水布埡水電站壩址位于清江中游的巴東縣水布埡鎮(zhèn),上距恩施117 km,下距隔河巖92 km,距清江入長江口153 km,是清江梯級開發(fā)的龍頭樞紐。水庫正常蓄水位400 m,相應庫容43.12億m3,總庫容45.8億m3,是以發(fā)電為主,并兼顧防洪、航運等的水利樞紐工程。
電站大壩為混凝土面板堆石壩,最大壩高233 m,壩頂高程409 m,壩軸線長660 m,壩頂寬度12 m,最大下泄流量為18 280 m3/s,安裝了4臺容量為460 MW的軸流定漿式水輪發(fā)電機組,設計年發(fā)電量39.85億kW·h。
水布埡電站機組接力器為直缸式接力器,數(shù)量為2臺,制造廠家為上海福伊特西門子水電設備有限公司,主要由缸體、前后缸蓋、活塞、活塞導向帶、活塞桿、活塞桿軸封、導向套、超級螺栓、推拉桿頭、缸蓋密封、行程指示板和鎖錠裝置(分為自動鎖錠和手動鎖錠,分別裝在兩個接力器上)等部件組成[1]。
接力器后缸蓋通過16顆強度為8.8級的M42螺母與基坑連接固定,后缸蓋與基礎板之間有調整墊板,其理論厚度為18 mm,但是可以根據(jù)接力器安裝的實際情況,進行現(xiàn)場配車[2]。接力器(帶自動鎖錠)的結構圖如圖1所示。
圖1 水布埡電站接力器(帶自動鎖錠)結構示意圖
在安裝過程中,通過在后缸蓋與基礎板之間加減墊片,來調整接力器活塞桿的水平,其加減墊片的厚度運用相似三角形原理來計算確定,如圖2所示。
圖2 接力器中相似三角形
水布埡電站3號機組擴修改造期間,對2臺接力器進行了整體吊裝,在檢修前后,對接力器及控制環(huán)的高程、水平進行了測量,其中高程數(shù)據(jù)由清江公司庫壩中心水準測量,水平數(shù)據(jù)由合像水平儀現(xiàn)場測量[3-4]。
數(shù)據(jù)采集點如圖3所示,為方便分析,特此說明:
圖3 數(shù)據(jù)采集點示意圖
a、b分別為1號、2號接力器活塞全部縮在缸體內時的推拉桿頭位置,取1、5點數(shù)據(jù)。
a*、b*分別為1號、2號接力器活塞全部伸出缸體外時(500 mm)的推拉桿頭位置,取1*、5*點數(shù)據(jù)。
A、B為對應1號、2號接力器的控制環(huán)耳柄位置,取3、7點數(shù)據(jù)。
在檢修前,進行第一次數(shù)據(jù)測量,導葉全開,接力器活塞桿狀態(tài)如圖4所示,測得數(shù)據(jù)如表1所示,比較值如表2所示。
圖4 導葉全開位活塞桿狀態(tài)圖
表1 測量值
通過分析表1、表2中的數(shù)據(jù),可以得出如下結論:
表2 比較值
1)a*低于A 1.026 6 mm;
2)b高于B 2.07 mm;
3)a*低于b 2.77 mm;
4)A高于B 0.326 6 mm;
5)1號接力器活塞桿水平 +0.74 mm/m(+為內側高),2號接力器活塞桿水平-0.20 mm/m。
可以看到,在檢修前,兩活塞桿水平(+0.74 mm/m,-0.20 mm/m.)高低方向不一致,兩推拉桿頭高程差(2號高)超過標準(±1.5 mm)??紤]到2號接力器活塞桿靠外側高,且推拉桿頭與1號接力器推拉桿頭高程差超過標準,在第一次回裝時,試著取掉原2號接力器后缸蓋與基礎板間底側的兩塊平墊。
第一次回裝后,進行第二次數(shù)據(jù)測量,測得數(shù)據(jù)如表3所示,比較值如表4所示。
表3 測量值
表4 比較值
注:1*、2*、5*、6*對應兩活塞均伸出缸體外時的1、2、5、6(伸出距離500 mm)。
分析表3、表4中的數(shù)據(jù),可以得出以下結論(第一次調整后):
1)a高于A 0.5 mm,b高于B 1.89 mm;
2)a低于b 1.29 mm,A高于B 0.1 mm;
3)a*低于a 0.48 mm,b*低于b 0.69 mm;
4)1號活塞桿水平+0.39 mm/m,2號活塞桿水平+0.47 mm/m(如圖5所示),兩推拉桿頭高程差1.29 mm。
圖5 第一次調整回裝后,活塞桿的水平度示意圖
由于第一次調整回裝后兩活塞桿水平數(shù)值超過標準(±0.10 mm/m),因此作出第二次調整,在兩接力器后缸蓋與基礎板間底側均勻增加0.15 mm銅墊。然后進行第二次回裝,第三次數(shù)據(jù)測量,測得數(shù)據(jù)如表5所示,比較值如表6所示。
分析表5、表6中的數(shù)據(jù),可以得出以下結論(第二次調整后):
表5 測量值
表6 比較值
1)a高于A 0.46 mm,b高于B 2.2 mm;
2)a低于b 1.3 mm,A高于B 0.44 mm;
3)a*低于a 0.39mm,b*低于b 0.31mm;
4)1號活塞桿水平+0.42 mm/m,2號活塞桿水平+0.45 mm/m(如圖6所示),兩推拉桿頭高程差1.3 mm。
圖6 第二次調整回裝后,活塞桿的水平度示意圖
由于兩活塞桿水平數(shù)值仍超過標準,因此作出第三次調整,在現(xiàn)有基礎上,增加后缸蓋底側銅墊0.30 mm(加上第一次增加的0.15 mm銅墊,共加墊0.45 mm),加墊方位如圖7所示。
圖7 第三次調整加墊方位示意圖
第三次調整回裝后,進行第四次數(shù)據(jù)測量,測得數(shù)據(jù)如表7所示,比較值如表8所示。
分析表7、表8中的數(shù)據(jù),可以得出以下結論(第三次調整后):
表7 測量值
表8 比較值
1)a高于A 0.83 mm,b高于B 2.67 mm;
2)a低于b 1.49 mm,A高于B 0.35 mm;
3)a*低于a 0.46 mm,b*低于b 0.12 mm;
4)1號活塞桿水平+0.07 mm/m,2號活塞桿水平+0.08 mm/m(如圖8所示),未超過±0.10 mm/m,兩推拉桿頭高程差1.49 mm。
圖8 第三次調整回裝后,活塞桿的水平度示意圖
1)根據(jù)測量得到的水平數(shù)據(jù),計算出活塞桿的下垂距離,并通過相似三角形原理,得出需要增減墊片的厚度,反復調整,最終成功將活塞桿的不水平度控制在合格范圍內。
2)根據(jù)修后缸體水平數(shù)據(jù),分析檢修前2號接力器底側加裝的兩塊墊片是為了墊高角度讓2號缸體與1號缸體平行,但導致2號活塞桿外側偏高,與1號活塞桿高低方向不一致,且2號推拉桿頭與1號推拉桿頭高程差過大,超過標準。
3)活塞桿在伸出過程中,由于推拉桿頭和自身重量,會輕微下垂,與缸體水平方向形成小于180°的夾角,因此測量的活塞桿與缸體水平數(shù)據(jù)不一致。從數(shù)據(jù)來看,1號活塞桿與缸體夾角較2號偏小。
4)在帶壓情況下,活塞桿下垂幅度會受到抑制,參考檢修前1號活塞桿的水平測量數(shù)據(jù)(不帶壓+0.74 mm/m,帶壓+0.50 mm/m)。
5)調整后,兩推拉桿頭高程差在標準內,推拉桿頭與控制環(huán)耳柄的高程差可以通過推拉桿下方加墊調整。
6)兩控制環(huán)在耳柄處的高程差在檢修前后基本一致(同為1號接力器側高)。
在接力器回裝過程中,通過反復的計算調整,來增減后缸蓋與基礎板之間墊片的厚度,從而達到控制活塞桿水平度在合格范圍內的目的。這樣不但可以讓接力器保持良好的運行工況,減少活塞桿軸封破損、活塞拉缸[5]等問題的出現(xiàn),而且更能在水布埡電廠另外3臺機組后續(xù)的擴修中,為接力器回裝項目提供寶貴的經(jīng)驗和良好的參考價值。