王棟 楊傳東
摘要:液壓支架的拆解效率直接影響支架的大修進度,本課題對優(yōu)化液壓支架拆解方法,重點是露天存放支架銹蝕銷軸拆解難題、提高大修支架拆解檢修效率進行分析和研究,取得良好效果。
關(guān)鍵詞:拔銷器、銹蝕、受力分析
1、拔銷器設(shè)計選題背景
隨著高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井的加快發(fā)展,綜采支護設(shè)備向高端液壓支架方向發(fā)展,支架工作阻力越來越大,重量越來越重,綜采支架的安裝、拆除、大修越來越頻繁。在從井下向地面運液壓支架時,以及支架的修理過程中,需要分解液壓支架不同部分。而在對液壓支架進行分解過程中,很多起鉸接作用的銷軸不容易拆除,往往需要用大錘和釬子向外投,不僅勞動強度高,而且很容易損壞銷軸。而受環(huán)境條件的制約,傳統(tǒng)的拆銷方式,主要依靠人力拆卸,勞動強度大、難度大,拆卸效率極低、安全可靠程度低,影響綜采面的安裝、使用和液壓支架的生產(chǎn)制造效率。
2、現(xiàn)狀調(diào)查
我們通過對液壓支架的拆解現(xiàn)狀及主要銷軸的受力分析,總結(jié)出以下幾點:
2.1、銷軸軸向變形阻力增大使拆解困難的原因有長期使用接合面銹蝕、磨損及彎曲變形、軸孔不同心、軸孔之間進入煤塵等雜質(zhì)等。
2.2、多數(shù)銷軸質(zhì)量大拆解裝配不方便、安全系數(shù)低。
2.3、結(jié)構(gòu)件質(zhì)量大需要行車起吊調(diào)整銷軸與孔同心度,受到行車被其他工序占用影響拆解效率。
2.4、裝配銷軸占用工人數(shù)量、工具較多。這些因素都使銷軸拆解困難,影響支架拆解施工效率。
3、拔銷器結(jié)構(gòu)構(gòu)成和工作原理
針對以上問題,我們參照叉車及拆柱機的原理,查閱《機械設(shè)計手冊》繪制拆銷裝置圖紙,加工制造拆銷裝置。
3.1拔軸器的結(jié)構(gòu)構(gòu)成:
拔軸器由以下幾部分組成:1、液壓操作系統(tǒng)。2、行走部分。3、升降部分。4、懸掛機架。5、插拔銷部分。
3.2主要技術(shù)性能指標
額定起重量:?3t
額定工作壓力:31.5MPa
起吊高度:?3000mm
電機功率:?4.5Kw
3.3工作工作原理概述:
支架解體拆卸銷軸時,銷軸外端擰緊固定螺栓,采用1個升降千斤頂拉動鏈條,鏈條和驅(qū)動升降機構(gòu)連接代替行車調(diào)整上下位置使軸孔同心調(diào)整拔軸器拔軸千斤頂上下高度位置,使固定螺栓另一端和拔軸千斤頂連接。由一個拔軸千斤頂代把銷軸拔出,可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力和更換不同缸徑千斤頂,實現(xiàn)不同力的輸出。用雙向鎖保持千斤頂在任意位置鎖定行程,增加了安全可靠性。行走機構(gòu)由液壓馬達作為原動機,使拆銷裝置移動方便。
4、應(yīng)用效果分析
拔銷器布局合理、適應(yīng)性強。具有交流電機泵站,液控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和主機合為一體,集中控制,操作方便;解決了液壓支架解體過程中鉸接銷軸的拆解工作,大大降低工人勞動強度,增加安全性,提高工作效率;采用交流電機泵裝置,實現(xiàn)為整機在移動中提供動力;選用液壓馬達作為行走驅(qū)動,大量節(jié)省空間,簡化系統(tǒng),便于使用和提高安全效果,可以有效地提高裝配質(zhì)量與效率。
5、結(jié)語
隨著整個煤炭行業(yè)“安全生產(chǎn)”重視程度越來越高,對綜采設(shè)備維修質(zhì)量要求越來越高。原礦上支架自修過程中,由于四連桿等大銷軸銹蝕嚴重維修過程中拆解不下來往往不拆解,這樣很難百分百檢查銷軸內(nèi)部斷裂和彎曲情況。通過拔銷器在生產(chǎn)中應(yīng)用成功后,客服了銷軸拆解難的問題,可以實現(xiàn)對支架各部位銷軸進行快速解體,拔軸器在集團公司各礦支架維修解體過程中得到了廣泛使用,獲得了肯定。
參考文獻:
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作者簡介:王棟,男,1983年5月出生,2006年6月畢業(yè)于河北工程大學(xué),2006年8月在徐州華東機械有限公司工作至今。