吳 琳,董天雷,田先國
(中石化南京化工研究院有限公司,江蘇南京210048)
我國烷基化裝置大部分采用硫酸法工藝,會產(chǎn)生大量烷基化廢酸。廢酸再生裝置是烷基化裝置配套的環(huán)保裝置,該裝置將w(H2SO4)89%~90.5%的廢硫酸通過廢酸裂解爐焚燒裂解、氧化和吸收,生產(chǎn)出w(H2SO4)98%~99.2%的產(chǎn)品硫酸,再生后的產(chǎn)品硫酸返回烷基化裝置作為硫酸烷基化反應(yīng)的催化劑循環(huán)使用[1]。
中國石油化工股份有限公司已建與在建的烷基化生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的廢酸處理裝置主要在揚子石化、鎮(zhèn)海煉化、齊魯石化、上海石化和福建聯(lián)合石化等,大多采用P&P公司廢酸濕法再生工藝技術(shù)。中石化南京化工研究院有限公司開發(fā)的NWS和NCV系列濕法轉(zhuǎn)化用釩催化劑,以優(yōu)質(zhì)精制硅藻土為載體,五氧化二釩為活性組分,堿金屬硫酸鹽及某些氧化物為促進劑,在濕接觸法生產(chǎn)硫酸的過程中,NWS和NCV系列聯(lián)合使用,將二氧化硫氧化成三氧化硫。筆者就NWS和NCV系列釩催化劑在某煉化企業(yè)采用P&P公司廢酸濕法再生工藝技術(shù)的烷基化廢酸濕法再生裝置上的應(yīng)用進行介紹。
P&P公司濕法再生工藝采用兩次濕法轉(zhuǎn)化+兩次冷凝成酸技術(shù)。自上游烷基化裝置來的廢酸送入焚燒裂解爐內(nèi)裂解,硫酸在爐內(nèi)被分解為SO2、H2O和O2,其他有機物被同時分解,焚燒裂解爐通過燃料氣燃燒提供熱量,過程氣經(jīng)換熱降溫后送入高溫除塵器去除顆粒物等雜質(zhì),再通入第一轉(zhuǎn)化器將SO2轉(zhuǎn)化SO3,轉(zhuǎn)化后的含SO3氣體在第一冷凝器中冷凝成酸,未被冷凝的過程氣依次通過第二轉(zhuǎn)化器、第二冷凝器。兩級轉(zhuǎn)化后過程氣經(jīng)煙氣風(fēng)機加壓后通過活性炭反應(yīng)器被吸收轉(zhuǎn)化為稀硫酸,凈化后的尾氣滿足環(huán)保標準要求,經(jīng)煙囪排放[3]。P&P公司廢酸濕法再生工藝流程見圖1。
圖1 P&P公司濕法再生工藝流程
酸再生單元裝填釩系催化劑,分別置于酸再生第一轉(zhuǎn)化器R-8200內(nèi)RH-8210B/C、RH-8230、RH-8250床層以及第二轉(zhuǎn)化器R-8400內(nèi)RH-8450床層。催化劑總裝填量為55 m3,裝填分配方案見表1。
表1 催化劑裝填分配方案
催化劑床層的工藝條件見表2,正常工況下工藝氣組分數(shù)據(jù)見表3。
表2 催化劑床層工藝條件
表3 工藝氣數(shù)據(jù)
由于酸再生裝置的轉(zhuǎn)化器為絕熱反應(yīng)器,SO2氧化成SO3所放出的反應(yīng)熱使轉(zhuǎn)化氣體溫度升高,SO2的轉(zhuǎn)化率與催化劑床層絕熱溫升有對應(yīng)關(guān)系,因此可由床層反應(yīng)溫升來間接判斷SO2轉(zhuǎn)化率大小。
一般用下式計算[4]:
式中:t0——氣體進催化劑床層溫度,℃;
t——氣體出催化劑床層溫度,℃;
x0——氣體進催化劑床層時轉(zhuǎn)化率,%;
x——氣體出催化劑床層時轉(zhuǎn)化率,%;
λ——絕熱溫升系數(shù),℃。
2020年1—10月,NWS,NCV系列濕法轉(zhuǎn)化用釩催化劑在該烷基化廢酸再生裝置的運行數(shù)據(jù)如圖2~5所示。
圖2 R-8200轉(zhuǎn)化器出口溫度
圖3 R-8200轉(zhuǎn)化器溫升
圖4 R-8400轉(zhuǎn)化器入口與出口溫度
圖5 R-8400轉(zhuǎn)化器溫升
由于催化劑床層溫升與床層轉(zhuǎn)化率有線性關(guān)系,可以通過催化劑床層溫升大小間接判斷釩催化劑是否達到預(yù)期轉(zhuǎn)化效果。由圖2~5可知,烷基化廢酸再生裝置實際運行過程中,RH-8210B床層溫度不低于420 ℃,溫升為60~70 ℃;RH-8230床層溫度不低于410 ℃,溫升為20~30 ℃;RH-8250床層溫度不低于380 ℃。RH-8450床層溫度不低于380℃,溫升為8~12 ℃,說明大部分SO2已在第一轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化。同時任何一層的床層溫度不超過630 ℃。
來自烷基化裝置的廢酸經(jīng)廢酸再生裝置處理后,產(chǎn)品濃硫酸w(H2SO4)平均值98.57%。圖6為某石化廢酸濕法裝置產(chǎn)品硫酸濃度,符合預(yù)期控制目標。
圖6 硫酸濃度
生產(chǎn)期間實時跟蹤再生酸單元煙囪排放尾氣的污染物含量,在線檢測SO2,NOx和顆粒物及酸霧濃度。通過在線分別監(jiān)測活性炭反應(yīng)器出口管線以及煙囪排放口的SO2濃度,并實時顯示依據(jù)GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》折算基氧3%后的10 min均值,尾氣排放數(shù)據(jù)見表4。
表4 尾氣排放數(shù)據(jù)
分別于2020年4月24日和4月30日進行取樣分析,環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)見表5。
分析結(jié)果表明:裝置排放尾氣中ρ(SO2)<10 mg/m3,符合GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》要求。
NWS,NCV系列濕法轉(zhuǎn)化用釩催化劑在烷基化廢酸再生裝置上的應(yīng)用結(jié)果表明,催化劑裝填分配方案合理,性能良好,裝置運行穩(wěn)定,尾氣排放達到了GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》要求,滿足烷基化廢酸再生裝置生產(chǎn)需要。