王晨杰
摘?要:簡(jiǎn)要分析了YKK系列高壓三相異步電機(jī)改造的必要性和可行性,基于電機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性的角度,闡述了該電機(jī)由原鑄鋁籠條轉(zhuǎn)子改為鼠籠式銅排轉(zhuǎn)子的原理,并以長(zhǎng)興島第二發(fā)電廠吸風(fēng)機(jī)YKK355-6?250kW?6KV吸風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)子改造為例,詳細(xì)分析了該電機(jī)轉(zhuǎn)子籠條改造方案,并介紹了改造后的電機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中取得的效果。該方案對(duì)于實(shí)現(xiàn)發(fā)電廠該系列吸風(fēng)機(jī)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行有著重要的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:吸風(fēng)機(jī);轉(zhuǎn)子;籠條改造;穩(wěn)定
在長(zhǎng)興島第二發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)二廠),吸風(fēng)機(jī)也叫引風(fēng)機(jī),主要作用是從鍋爐中吸出燃燒的熱空氣,在鍋爐爐膛中造出負(fù)壓,熱空氣經(jīng)過(guò)各種加熱器后,最終經(jīng)過(guò)除塵和脫硫、脫硝后通過(guò)煙囪排向大氣。作為吸風(fēng)機(jī)的原動(dòng)機(jī),是否能穩(wěn)定運(yùn)行將直接影響到整個(gè)鍋爐乃至整臺(tái)機(jī)組的運(yùn)行情況。
1?電機(jī)概況
1.1電機(jī)型號(hào)參數(shù)
1.2電機(jī)在運(yùn)行中存在的問(wèn)題
該電機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的工況較為惡劣,且無(wú)接入DCS系統(tǒng),在電廠主控室沒(méi)法實(shí)時(shí)監(jiān)控電機(jī)各項(xiàng)數(shù)據(jù)(振動(dòng)、溫度),只能通過(guò)在日常巡檢時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量該電機(jī)的繞組、軸承溫度。在實(shí)際使用過(guò)程中該電機(jī)定子繞組所到達(dá)過(guò)得最高溫度為140℃,溫升為110K。雖未超過(guò)F極絕緣的極限溫度155℃,但已超過(guò)了繞組的溫升限值100K。長(zhǎng)期在此工況下運(yùn)行,必會(huì)大大降低電機(jī)的使用壽命,在沒(méi)有條件進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的情況下,大大提高了電機(jī)突發(fā)故障的可能性。
1.3電機(jī)溫升高原因分析
一般電機(jī)在運(yùn)行的過(guò)程中會(huì)造成溫升過(guò)高的主要原因有以下幾方面:
出于對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全性考慮,通過(guò)調(diào)停。對(duì)以上可能導(dǎo)致電機(jī)溫升高的原因進(jìn)行逐一分析檢查。排除了電機(jī)內(nèi)外風(fēng)葉是否裝反、通風(fēng)道是否堵塞?;吸風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷是否過(guò)大、被帶負(fù)載是否存在機(jī)械故障;供電電源是否不平衡或超過(guò)、低于電機(jī)額定使用電壓等一系列原因。后解體電機(jī)、抽出電轉(zhuǎn)子進(jìn)行各零部件檢查和繞組絕緣、交直流耐壓試驗(yàn),排除了相間短路或接地問(wèn)題,并發(fā)現(xiàn)該電機(jī)的轉(zhuǎn)子為鑄鋁式,見(jiàn)(圖1)。且鑄鋁質(zhì)量較差,轉(zhuǎn)子鐵芯較為粗糙,鐵芯表面有明顯的過(guò)熱痕跡,鐵芯內(nèi)的鑄鋁籠條有斷裂的可能。通過(guò)轉(zhuǎn)子斷條檢查器進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在籠條斷裂見(jiàn)(圖2)。為此基本可以確定,該電機(jī)存在溫度過(guò)高的主要原因在于轉(zhuǎn)子鑄鋁質(zhì)量存在問(wèn)題且有部分籠條發(fā)生斷裂造成的。
1.4鑄鋁轉(zhuǎn)子的優(yōu)點(diǎn)
鑄鋁轉(zhuǎn)子是將開(kāi)槽鐵芯作為一個(gè)嵌件放置鑄鋁模中,并注入鋁純度不小于99.5%熔化鋁液,用冷式壓鑄機(jī)鑄成由籠條、短路環(huán)組成的整體鋁籠。主要優(yōu)點(diǎn)有以下幾點(diǎn):
1.5鑄鋁轉(zhuǎn)子的缺點(diǎn)
鑄鋁轉(zhuǎn)子好比一個(gè)隱秘工程,其質(zhì)量控制主要靠工藝參數(shù)保證,從某程度上說(shuō),鑄鋁轉(zhuǎn)子的性能比拼焦點(diǎn)就集中在轉(zhuǎn)子的鑄鋁的質(zhì)量上。主要缺點(diǎn)有以下幾點(diǎn):
1.6?轉(zhuǎn)子斷條的原因分析
1.7?轉(zhuǎn)子斷條對(duì)電機(jī)性能的影響及改進(jìn)措施
轉(zhuǎn)子一旦有斷條情況發(fā)生,那么轉(zhuǎn)子的電阻將會(huì)增大,導(dǎo)致起動(dòng)轉(zhuǎn)矩會(huì)變小;轉(zhuǎn)子電阻變大,另外還會(huì)使轉(zhuǎn)子的損耗增大,效率降低,導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)差率變大、溫升變高。
由于鑄鋁轉(zhuǎn)子自身特性和制造工藝等原因,可能會(huì)產(chǎn)生其在實(shí)際鑄造的過(guò)程中,因?yàn)樵O(shè)備、人員、材料、所選用工藝等問(wèn)題,會(huì)有在本文上述提到影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素存在??紤]到生產(chǎn)的過(guò)程中這類因素不一定能完全避免。出于對(duì)消除由于鑄鋁轉(zhuǎn)子本身特質(zhì)原因造成電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)存在隱患考慮,為了提高運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性和可靠性,最終決定在保證電機(jī)性能基本不變的情況下,將鑄鋁式轉(zhuǎn)子改造為鼠籠銅排轉(zhuǎn)子。
1.8?鼠籠式銅排轉(zhuǎn)子的優(yōu)缺點(diǎn)
2?轉(zhuǎn)子改造方案
2.1?改造前原電機(jī)部分參數(shù)
通過(guò)測(cè)繪并進(jìn)行電磁計(jì)算,電機(jī)各項(xiàng)性能如下:
2.2.1銅排轉(zhuǎn)子各部分主要參數(shù)
①此次改造所選用轉(zhuǎn)子硅鋼片采用50WW600;②鐵芯長(zhǎng)530㎜,無(wú)徑向通風(fēng)道,兩端各放置12㎜厚度壓板;③軸向通風(fēng)孔數(shù)量12,直徑Φ28(原電機(jī)軸向通風(fēng)孔數(shù)量17,直徑22);④轉(zhuǎn)子槽數(shù)68槽,槽形為6.2*35.2㎜;⑤銅排尺寸為6*35㎜。硅鋼沖片見(jiàn)圖3:
2.2.2傳統(tǒng)鼠籠式銅轉(zhuǎn)子存在問(wèn)題
按照傳統(tǒng)工藝單純由鑄鋁轉(zhuǎn)子改成籠式銅轉(zhuǎn)子,電機(jī)如頻繁起動(dòng),由于集膚效應(yīng)的存在,籠條的上部或邊角部溫度最高,強(qiáng)度也最低,同時(shí)籠條又要傳遞輸出轉(zhuǎn)矩,所以在端部籠條上部邊角處最易產(chǎn)生裂紋,進(jìn)而造成籠條容易斷裂。一般來(lái)說(shuō),矽鋼片的疊壓需要?200T-300T/m2壓力。疊壓完成后,矽鋼片間壓力也有?80T-100T/m2壓力,從該電機(jī)結(jié)構(gòu)可以看出,轉(zhuǎn)子籠條槽低以下的壓板一般為≥10mm?鋼板,能承受疊壓的壓力。但轉(zhuǎn)子槽間的壓板一般為?1—2mm?左右的鋼板,顯然不能承受這樣的壓力。因此極易造成轉(zhuǎn)子鐵芯向軸向兩端擴(kuò)張,也就是兩端矽鋼片上部較易松動(dòng)。隨著電機(jī)的高速旋轉(zhuǎn),這些松動(dòng)的矽鋼片及壓板?1—2mm?會(huì)斷裂甩出。
2.2.3用新工藝改造的方案
2.2.4改造前后關(guān)鍵性能參數(shù)比較分析
3?電機(jī)改造后的實(shí)際使用情況
通過(guò)電機(jī)籠條改造,由原先的鑄鋁轉(zhuǎn)子改為鼠籠銅排轉(zhuǎn)子之后,在電廠實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,各項(xiàng)性能指標(biāo)(振動(dòng)、噪聲、電流)均能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),繞組溫升始終保持在正常范圍內(nèi),且電機(jī)的輸出功率也能滿足吸風(fēng)機(jī)的負(fù)荷要求,得到了甲方的認(rèn)可。該電廠還有此型號(hào)的電機(jī)二臺(tái),通過(guò)此次改造也為之后剩下電機(jī)的改造積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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