■ 王斌 尚延濤 諶曲平 呂亮 龔燕娟 張潔 楊銀山 李科舉 許小虎 唐欣/ 中國航發(fā)南方
通過狹窄釬焊面改性技術(shù)、重新建立加料規(guī)范、開拓高溫預(yù)釬焊工藝、設(shè)計反向約束釬焊夾具等措施,可以有效解決擴(kuò)壓器組件真空釬焊生產(chǎn)中的釬縫滲漏、釬縫圓角偏大、通道高度超差以及變形較大等技術(shù)難題。
隨著航空發(fā)動機(jī)技術(shù)更新?lián)Q代,擴(kuò)壓器組件結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜且加工難度越來越大,加工質(zhì)量要求也越來越高。擴(kuò)壓器組件由擴(kuò)壓器和擴(kuò)壓器蓋組成,擴(kuò)壓器的軸向葉片需穿過擴(kuò)壓器蓋上的葉型孔進(jìn)行真空釬焊連接。擴(kuò)壓器和擴(kuò)壓器蓋均為薄壁件,基體材料為馬氏體不銹鋼,真空釬焊過程中極易產(chǎn)生較大變形。擴(kuò)壓器組件釬縫為“榫槽+角接”的T形接頭,既要保證角接釬縫焊合率及榫槽釬縫密封性,又要保證焊后流道內(nèi)釬縫圓角(R)在(0.45±0.25)mm范 圍,真空釬焊焊接結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難度極大。對此,創(chuàng)新團(tuán)隊在真空釬焊過程中通過調(diào)整工藝、控制釬料加料量、優(yōu)化工藝路線、改進(jìn)釬焊夾具等方式,保證了零件的真空釬焊質(zhì)量,并通過以上過程的系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定可靠的生產(chǎn)。
擴(kuò)壓器組件的數(shù)十條釬縫需1次同時釬焊成功,若存在1條釬縫滲漏,則需要整體進(jìn)爐補(bǔ)焊。在實(shí)際生產(chǎn)中,真空釬焊后易出現(xiàn)部分釬縫煤油滲漏檢查不合格,需要補(bǔ)焊,且存在多次補(bǔ)焊不合格現(xiàn)象。
設(shè)計圖樣中對真空釬焊后釬縫圓角的尺寸要求比較嚴(yán)格,最大僅為0.7mm,真空釬焊后釬縫圓角偏大,達(dá)到1mm以上。
設(shè)計圖要求零件最終流道處相對于A基準(zhǔn)的平行度為0.05,須在真空釬焊工序中得到控制,而真空釬焊后平行度達(dá)0.9以上,遠(yuǎn)超過此設(shè)計要求。
擴(kuò)壓器蓋的葉型孔采用激光切割加工,在葉型孔表面有激光加工產(chǎn)生的再鑄層以及表面氧化現(xiàn)象,會影響釬料的潤濕。因此,需使用打磨機(jī)打磨清理掉表面的再鑄層及氧化皮,但打磨機(jī)打磨去除量較大會造成局部釬焊間隙偏大,導(dǎo)致真空釬焊后滲漏檢查不合格。而將砂紙剪成條狀,穿入葉型孔中打磨,其去除余量較小,對釬縫間隙影響較小。因此,改用砂紙對葉型孔進(jìn)行打磨清理。
由于設(shè)計圖樣對真空釬焊后的釬縫圓角要求比較高,需對釬縫處進(jìn)行加料量控制。常用的兩種粘帶釬料的厚度分別為0.15mm和0.25mm。為了控制加料量,在葉片端面(流道內(nèi))選用厚度為0.15mm的粘帶釬料,而在葉片伸出葉型孔部位的釬縫處(外表面)選用厚度為0.25mm的粘帶釬料并補(bǔ)充一定的膏狀釬料,以保證釬焊后形成滿足設(shè)計要求的釬縫圓角。
在擴(kuò)壓器組件真空釬焊前增加單件預(yù)釬焊工藝,并使預(yù)釬焊溫度和真空釬焊熱循環(huán)溫度相當(dāng),均設(shè)置為1030~1060℃。增加單件預(yù)釬焊,理論上有利于在高溫下充分釋放零件應(yīng)力,減小零件后續(xù)真空釬焊時的變形。
總工藝流程為單件粗加工、穩(wěn)定處理、單件預(yù)釬焊、單件精加工、組件真空釬焊、組件精加工。
由于擴(kuò)壓器組件在真空釬焊加工過程中會產(chǎn)生變形的情況,其中最大安裝邊處變形超過1mm,而所留的加工余量僅為0.5mm,因此需對夾具進(jìn)行改進(jìn)以限制安裝邊的變形。采取夾具一部分與零件貼合,另一部分與零件留有一定間隙的方式,當(dāng)零件變形較大時,夾具留有間隙部位可限制零件向夾具方向變形。
將砂紙剪成特定尺寸(寬為8~20mm)的條狀并沿著寬度方向?qū)φ?,穿入葉型孔,對待釬焊面進(jìn)行砂紙打磨處理,有利于釬料潤濕、鋪展及填隙。采用砂紙打磨清理,可去除表面的再鑄層及氧化皮,將再鑄層去除而不會對釬縫間隙產(chǎn)生明顯影響。同時,葉型孔部位釬焊面粗糙度發(fā)生改變,真空釬焊時釬料的潤濕、鋪展、填隙性能增強(qiáng)。真空釬焊后進(jìn)行煤油滲漏檢查,煤油滲漏檢查合格率明顯提升,一次釬焊煤油滲漏檢查合格率達(dá)85%以上。
在葉片端面及葉片伸出葉型孔部位對粘帶釬料及膏狀釬料加料量進(jìn)行研究,以保證釬縫的焊合率、密封性和釬縫圓角。先在葉片端面貼一層厚度為0.15mm的粘帶釬料,釬料由葉片端面向葉身延伸約1mm。將兩個單件組合后,沿著伸出葉型孔葉片的葉片型面,寬出葉型面約4mm剪取厚度為0.25mm的粘帶釬料,并粘貼在待焊處,再在粘帶釬料上填加直徑約為0.8mm粗的膏狀釬料。
對擴(kuò)壓器和擴(kuò)壓器蓋均增加預(yù)釬焊工藝。兩個單件所有表面留1.5mm的加工余量,在擴(kuò)壓器組件真空釬焊前進(jìn)行單件預(yù)釬焊工藝。預(yù)釬焊工藝采用和真空釬焊熱循環(huán)一致的熱循環(huán)工藝參數(shù)。在1030~1060℃的高溫下,機(jī)加應(yīng)力充分釋放。預(yù)釬焊后,再加工去除1mm的余量。生產(chǎn)實(shí)踐表明單件增加預(yù)釬焊可有效降低擴(kuò)壓器組件真空釬焊的變形。
將夾具改進(jìn)前后進(jìn)行對比,如圖1和圖2所示,改進(jìn)前零件的懸臂部分因零件剛性較差釬焊過程中極易產(chǎn)生較大變形;改進(jìn)后夾具一部分與零件貼合,另一部分與零件之間留有0.1mm的間隙,可控制夾具內(nèi)圓處始終與零件接觸,當(dāng)零件變形較大時,夾具外圓可限制零件向夾具方向變形。經(jīng)生產(chǎn)驗證,改進(jìn)后的夾具可有效保證零件安裝邊最終的變形量控制在0.25mm以內(nèi),其加工余量為1mm,有效降低擴(kuò)壓器組件真空釬焊變形。
圖1 夾具改進(jìn)前零件裝夾示意
圖2 夾具改進(jìn)后零件裝夾示意
采用新工藝進(jìn)行擴(kuò)壓器組件試制生產(chǎn),零件釬縫外觀和通道高度滿足設(shè)計圖樣要求。此外,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對零件進(jìn)行檢查,其中煤油滲漏檢查無滲漏,釬縫圓角控制在0.25~0.65mm,滿足設(shè)計要求。零件真空釬焊變形控制在平行度0.2的范圍內(nèi),零件合格交檢,合格率達(dá)100%。零件一次性釬焊合格率由32.3%提升至87.5%;廢品率由11.8%降為0;加工周期縮短40.8%以上。相關(guān)技術(shù)方案可在行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用。