*鄭皓東
(中海石油舟山石化有限公司 浙江 316015)
舟山石化原料預(yù)處理裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為300萬噸/年原料油加工能力,年開工時(shí)數(shù)為8400h,裝置操作彈性60%~120%,以曹妃甸原料油為原料,采用常壓蒸餾法,經(jīng)過換熱、閃蒸及分餾,撥出原料油中的中質(zhì)以上餾份,產(chǎn)出合格的石腦油、粗工業(yè)燃料油、重餾分油,最后將拔后原料以高溫?zé)徇M(jìn)料的方式輸送給重油裂解裝置作為原料進(jìn)行生產(chǎn),以提高重油裂解裝置的處理能力和生產(chǎn)效率。
原料預(yù)處理裝置采用較高的閃蒸溫度,考慮到加工高酸值原料油及脫后原料容易帶水的特點(diǎn),本項(xiàng)目采用250℃的閃蒸溫度,可避免閃蒸后油氣中的蒸汽在塔內(nèi)冷凝,造成機(jī)泵抽空及設(shè)備露點(diǎn)腐蝕,提高裝置運(yùn)行的可靠性。
原料預(yù)處理裝置采用原料預(yù)處理單元與現(xiàn)有重油裂解裝置深度熱聯(lián)合,采用原料預(yù)處理后原料高溫?zé)岢隽?、用原料預(yù)處理單元常一、二線產(chǎn)品熱出料及將原料常壓蒸餾的換熱流程與現(xiàn)有重油裂解裝置換熱流程有機(jī)的結(jié)合起來,充分利用現(xiàn)有重油裂解裝置的熱源及換熱設(shè)施,合理匹配各級(jí)熱源,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),提高系統(tǒng)的換熱效率,從而提高換后原料進(jìn)爐溫度。通過換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化配置,使常壓爐進(jìn)料計(jì)算換熱溫度達(dá)到約330℃,焦化爐各段進(jìn)爐溫度得到不同程度的提高,最終節(jié)省了加熱爐燃料氣用量,達(dá)到有效節(jié)能的目的。本換熱流程工藝簡單、技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)效益較好(圖1)。
圖1 原料預(yù)處理裝置流程簡圖
原料預(yù)處理設(shè)施按單煉曹妃甸原料油設(shè)計(jì),焦化部分按原料預(yù)處理設(shè)施產(chǎn)出的常壓渣油與罐區(qū)來的混合重油混合后作為原料進(jìn)行設(shè)計(jì)[1]。
具體原料性質(zhì)見表1。從表1可以看到原料油比設(shè)計(jì)輕組分更多一些,金屬含量、鹽含量也低,酸值略高,密度略大,餾程上,500℃總餾分比設(shè)計(jì)值多了22.71%。
表1 標(biāo)定期間原料油性質(zhì)與設(shè)計(jì)原料對(duì)比
裝置運(yùn)行后尤其滿負(fù)荷運(yùn)行(原料油進(jìn)裝置表量370t/h)后,與設(shè)計(jì)參數(shù)相比,電脫鹽注水量較小,原料油換熱進(jìn)閃蒸塔溫度和閃底油進(jìn)預(yù)處理爐溫度有所降低,再分爐出口溫度也較低,出現(xiàn)這些問題后,通過優(yōu)化裝置操作,滿足了安全運(yùn)行要求,保證了產(chǎn)品質(zhì)量合格。
電脫鹽注水量與設(shè)計(jì)值比小了很多。這主要是原料油的鹽含量較低,降低了注水量。若加工的原料油含鹽較高,需按設(shè)計(jì)值注水,即24.3t/h(為加工量的6.8%),以目前汽提塔的負(fù)荷,無法保證凈化水量;若加工劣質(zhì)原料油,提高注水量后切水含油無法合格,后路不去污水處理場(chǎng),只能改去熱水罐,會(huì)導(dǎo)致污水無法平衡。所以當(dāng)加工高鹽劣質(zhì)原料油時(shí),可能電脫鹽操作方面難度會(huì)比較大。
脫后原油進(jìn)閃蒸塔溫度與設(shè)計(jì)值比低了30℃左右。這主要是受再分二線集液槽漏液量較大,再分二線無法正常建立回流,E1607取熱量大大減少,再分塔頂溫較高,浪費(fèi)的熱量較多;其次再分爐出口溫度也較低,整個(gè)再分側(cè)線熱量也有所減少。此外,脫后原油進(jìn)閃蒸塔壓控PIC20901流通量不足,需稍開副線,而且此壓控大閥位時(shí)(70%開度以上),壓力波動(dòng)較大,波動(dòng)范圍在0.79~0.9MPa之間。
酸性水排液罐V1602壓力控0.04MPa,比設(shè)計(jì)值低0.01MPa,一中回流量在20t/h左右,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)的165t/h,二中回流量在95t/h左右,也小于設(shè)計(jì)的162.5t/h。主要是受產(chǎn)品控制指標(biāo)偏差影響,預(yù)處理塔頂石腦油干點(diǎn)由設(shè)計(jì)的≯170℃提高到了≯180℃,預(yù)處理一線油干點(diǎn)由≯310℃提高到了≯330℃。預(yù)處理二三線干點(diǎn)由≯390℃提高到了≯440℃,所以需要將熱量整體上移,而且為了平衡污水,將汽提蒸汽量由設(shè)計(jì)的7.7t/h降到了4.6t/h,也使得組分難以上移,所以導(dǎo)致一中、二中回流大幅降低。
①蠟油再分塔T1701頂壓力在1.9KPa(a)左右,低于設(shè)計(jì)值3.5KPa(a),抽真空系統(tǒng)為液環(huán)泵+羅茨泵B組運(yùn)行,其中液環(huán)泵中間水冷采用冷媒水冷卻,K1701B變頻為40%,K1702B變頻為63%,冷媒水平均溫度為7.5℃,略高于設(shè)計(jì)值7℃,循環(huán)量440t/h,高于設(shè)計(jì)的360t/h。再分爐爐管未按設(shè)計(jì)注汽,且爐出口溫度較低,使得頂部的氣相負(fù)荷較小,所以真空度較高,更高的真空度對(duì)產(chǎn)品的分離更有利。塔底汽提蒸汽750kg/h左右,與設(shè)計(jì)值一致。
②再分二線因漏液量過大,未建立液位,再分二線循環(huán)油泵P1703AB循環(huán)泵運(yùn)行,返塔流控閥位7%左右,再分二線產(chǎn)品泵P1703C跨線稍開2-3扣,少量再分二線油外送出裝置。再分一線P1704A入口與再分一線產(chǎn)品泵P1704D入口加了臨時(shí)跨線,通過再分一線產(chǎn)品泵P1704D抽再分一線油經(jīng)過再分二線出裝置流程外送。此工況導(dǎo)致脫后原料油I-再分二線油I換熱器E1606取熱較少,蠟油再分塔T1701上部負(fù)荷過大,頂溫較高,平均在130℃左右,損失部分熱量。
①原料預(yù)處理爐F1601平均進(jìn)料量為88t/h,略高于設(shè)計(jì)值85.5t/h,原料油入爐溫度為292℃,低于設(shè)計(jì)值311℃,爐出口溫度368℃,略高于設(shè)計(jì)值365℃,燃料氣消耗平均1850kg/h左右(燃料氣密度按0.78kg/m3計(jì)),高于設(shè)計(jì)值1645kg/h,總體來說預(yù)處理爐的負(fù)荷要比設(shè)計(jì)的稍大。爐膛平均溫度在705℃左右。
②蠟油再分爐F1701平均進(jìn)料量為71t/h,高于設(shè)計(jì)值61.1t/h,進(jìn)料溫度為350℃,與設(shè)計(jì)值一致,進(jìn)T1701溫度352℃,低于設(shè)計(jì)值394.4℃,爐管未注汽,燃料氣消耗平均900kg/h左右,低于設(shè)計(jì)值1385kg/h,總體來說再分爐的負(fù)荷要比設(shè)計(jì)的小。爐膛平均溫度在645℃左右。
③加熱爐氧含量在3%左右,爐膛壓力在-40Pa左右,爐頂熱煙氣305℃進(jìn)空氣預(yù)熱器,排煙溫度為122℃,空氣經(jīng)過預(yù)熱器后在275℃左右,按簡易公式計(jì)算,原料預(yù)處理爐F1601/蠟油再分爐F1701其熱效率在93.3%左右。加熱爐各項(xiàng)控制指標(biāo)均在工藝卡片范圍內(nèi),空氣預(yù)熱器效果良好。
為降低再分二線集液槽漏量大的缺陷,通過優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)整提高側(cè)線產(chǎn)品中的預(yù)處理石腦油、預(yù)處理一線油、再分一線油、預(yù)處理二、三線及再分二線油的干點(diǎn)控制都高于設(shè)計(jì)值,對(duì)一中、二中減少了回流量和取熱量,最終在保證各產(chǎn)品合格出裝置的提前下,從各側(cè)線油品餾程分析上可見(表2),最大程度的提高目標(biāo)產(chǎn)品收率。
表2 各側(cè)線油品餾程分析數(shù)據(jù)
從物料平衡上看(表3),由于再分二線集液槽設(shè)計(jì)制造問題,漏液量較大,無法有效的建立液位循環(huán),對(duì)再分二線油收率都有一定影響。而再分塔底溫度不足及焦化蠟油進(jìn)料量較大,導(dǎo)致再分塔底油收率增加較多,部分重蠟油混入再分塔底油出料裝置[2]。
表3 預(yù)處理裝置對(duì)比設(shè)計(jì)物料平衡
(1)通過優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)整提高側(cè)線產(chǎn)品中的預(yù)處理石腦油、預(yù)處理一線油、再分一線油、預(yù)處理二、三線及再分二線油的干點(diǎn)控制都高于設(shè)計(jì)值,預(yù)處理二三線、再分一線、再分二線混合出裝置,實(shí)際收率為18.92%,與設(shè)計(jì)值20.32%相比少1.4%。建議修復(fù)再分二線集液槽漏液量大缺陷,解決再分二線內(nèi)回流過大,導(dǎo)致部分輕組分在再分三線內(nèi),分離不徹底的問題。
(2)預(yù)處理一線油收率與設(shè)計(jì)比少了5.43%,與設(shè)計(jì)收率偏差較大。下一步生產(chǎn)優(yōu)化方向提高汽提蒸汽量,進(jìn)一步提高分離精度,將剩余組分從預(yù)處理二線分離出來。
(3)再分塔底油收率比設(shè)計(jì)值多10.08%,分析為焦化蠟油進(jìn)料組分較重,且比設(shè)計(jì)多13t/h(設(shè)計(jì)22.77t/h),導(dǎo)致再分三線加再分塔底油的合計(jì)收率增加。下一步生產(chǎn)優(yōu)化方向提高再分爐出口溫度,提高再分塔下部溫度,提高再分三線與再分塔底油分離精度,將重疊組分分離出來。