張海瑞,陳 軍
(中國石油蘭州石化公司催化劑廠,甘肅 蘭州 730060)
自20世紀(jì)60年代煉油催化劑制備引入Y型分子篩以來,NaY分子篩的合成制備及應(yīng)用受到廣泛關(guān)注[1-4]。NaY分子篩制備工藝條件也隨著工業(yè)應(yīng)用的研究逐步優(yōu)化。目前工業(yè)生產(chǎn)NaY分子篩大多采用導(dǎo)向劑法[4-6]進(jìn)行制備,主要分為導(dǎo)向劑配置和成膠晶化兩個(gè)工序,裝置生產(chǎn)過程中通過加入不同比例的硅酸鈉、硫酸鋁鹽及偏鋁酸鈉鹽等原材料制得無序硅鋁凝膠,通過控制物料溫度、時(shí)間等關(guān)鍵指標(biāo),合成出質(zhì)量滿足工業(yè)生產(chǎn)需求的NaY分子篩用于改性及煉油催化劑制備工序。90年代各生產(chǎn)企業(yè)普遍采用硅鋁比為9.5的NaY生產(chǎn)配方,為回收利用大量隨母液損失的SiO2,中國石油蘭州石化催化劑廠實(shí)現(xiàn)SiO2循環(huán)利用優(yōu)化改進(jìn),利用率達(dá)到95%[5]。但高硅鋁比NaY投料配方的應(yīng)用,一直存在給母液回用裝置增加不可避免的物耗和能耗,導(dǎo)致分子篩生產(chǎn)成本居高不下。經(jīng)過科研人員不斷開發(fā)研究,近年來NaY生產(chǎn)硅鋁比為7.5的低成本優(yōu)化配方被各催化劑生產(chǎn)廠家廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步降低了原材料投料消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。本文通過建立理論計(jì)算方法,精確計(jì)算NaY分子篩制備過程各組分含量,依據(jù)理論計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確調(diào)控分子篩裝置NaY成膠過程原材料各組分加入量,并通過理論計(jì)算實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制凝膠調(diào)配過程,依據(jù)理論數(shù)據(jù)精確調(diào)配硫酸鋁鹽與NaY母液加入量,有效回用母液中跑損SiO2,使NaY生產(chǎn)制備過程氧化硅利用率達(dá)96%以上,實(shí)現(xiàn)NaY分子篩生產(chǎn)工藝過程節(jié)能降耗、環(huán)境友好、清潔減排的目的。
中國石油蘭州石化公司催化劑廠通過工業(yè)技術(shù)優(yōu)化,在保證生產(chǎn)硅鋁比大于5.0的條件下,將原NaY成膠工藝中,投料硅鋁比由9.5降低至7.5,明顯減少了分子篩生產(chǎn)裝置硅源投料消耗及含SiO2母液排放量。表1 為兩種不同成膠配方下母液中SiO2排放量數(shù)據(jù)。從表1可以看出,低SiO2投料配方工藝條件下,NaY骨架結(jié)構(gòu)中 SiO2利用率明顯提高,母液中SiO2理論含量值明顯降低,與9.5配方相比減少14.1個(gè)百分點(diǎn),而在裝置實(shí)際生產(chǎn)過程中NaY母液中損失SiO2同比降低11.1 g·L-1。
表1 不同配方氧化硅理論數(shù)據(jù)
NaY生產(chǎn)制備過程中,原材料Al2O3被認(rèn)為全部利用[5],與之對(duì)應(yīng)的SiO2使用量過剩。以裝置生產(chǎn)硅鋁比為5的NaY分子篩為例,原料各組分投料占比為n(SiO2)∶n(Al2O3)∶n(Na2O)=7.5∶1∶2.17,導(dǎo)向劑配置比例為n(SiO2)∶n(Al2O3)=15∶1,其中導(dǎo)向劑中Al2O3物質(zhì)的量占整個(gè)NaY分子篩中Al2O3的5%,Na2O為成膠混合物總堿度,不包括被酸中和的部分,則NaY成膠過程Al2O3和Na2O含量分別滿足式①和式②:
1×5%+n硫酸鋁+ 2n低堿=1
①
n導(dǎo)向劑+n水玻璃+2n低堿-3n硫酸鋁=2.17
②
公式中n分別代表不同原料中Al2O3或Na2O的物質(zhì)的量,根據(jù)以上公式可以計(jì)算各組分原料加入量,用于指導(dǎo)裝置生產(chǎn)投料量,以更好地控制NaY生產(chǎn)制備過程的精準(zhǔn)度。以制備1 kmol的NaY分子篩為例,母液中SiO2理論值為2.5 kmol,Na2O為1.2 kmol,計(jì)算出母液中Na2O、SiO2以低模數(shù)水玻璃(Na2O·2.1SiO2)形式存在,如不回收母液中SiO2,則原料中SiO2利用率為僅66.7%,造成裝置原材料利用率低、經(jīng)濟(jì)效益差等問題,并對(duì)后續(xù)裝置廢水工序處置造成嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。
隨著NaY分子篩生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化改進(jìn),工業(yè)制備過程中通常將前述工藝損失低模數(shù)水玻璃通過加入硫酸鋁鹽調(diào)配,即按一定計(jì)量比例加入硫酸鋁到母液中形成無定型硅鋁凝膠,調(diào)整體系到適宜的堿性pH值,制得易于裝置濾機(jī)過濾且可回用于NaY制備過程的硅鋁凝膠[7-12],再將凝膠回用于NaY分子篩合成過程,達(dá)到裝置清潔生產(chǎn)目的。目前在工業(yè)生產(chǎn)過程中,調(diào)配的凝膠中 SiO2物質(zhì)的量為Al2O3的8~9倍,Na2O、Al2O3以1∶1等物質(zhì)的量存在于NaY骨架。以回收氧化硅投入量的30%為例,則NaY成膠過程各Al3O3和Na2O含量分別滿足式③和式④:
1×5%+n凝膠+n硫酸鋁+2n低堿=1
③
n導(dǎo)向劑+n凝膠+n水玻璃+2n低堿-3n硫酸鋁=2.17
④
依據(jù)③-④準(zhǔn)確計(jì)算得出母液中SiO2回用與不回用兩種工藝體系排放Na2SO4、Na2O及SiO2各組分排放量,如表2所示。
表2 兩種工藝體系中損失組分?jǐn)?shù)據(jù)
選用裝置生產(chǎn)原料平均值,不同取值計(jì)算結(jié)果有差異
Na2SO4排放量為NaY合成過程中硫酸鋁中和堿性鈉形成,回用凝膠工藝中包括成膠硫酸鋁及調(diào)配凝膠使用硫酸鋁兩部分。以裝置生產(chǎn)1 kmol的NaY為例,可以準(zhǔn)確計(jì)算出改進(jìn)工藝后生產(chǎn)系統(tǒng)排放Na2SO4量為1.97 kmol,同比多排放0.19 kmol,主要為使用硫酸鋁調(diào)配凝膠引入增加量,而SiO2、Na2O排放顯著減少,回用凝膠工藝條件下Na2O損耗為0.05 kmol,同比降低1.13 kmol;SiO2損耗為0.25 kmol,同比降低2.25 kmol,通過精確計(jì)算,分子篩生產(chǎn)裝置可以依據(jù)工藝需求,以任意比例靈活回用調(diào)配凝膠,SiO2利用率可達(dá)到96.7%。
選用分子篩裝置實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),利用以上方法計(jì)算得NaY分子篩噸產(chǎn)品在不同生產(chǎn)工藝過程中原材料消耗情況,結(jié)果如表3所示。
表3 NaY分子篩原材料消耗計(jì)算數(shù)據(jù)(7.5配方)
從表3可以看出,分子篩裝置生產(chǎn)1 t的NaY分子篩產(chǎn)品需回用凝膠1.6 m3,回用凝膠工藝使用水玻璃單耗為1.2 m3,同比降低水玻璃使用量2.7 m3,依據(jù)生產(chǎn)裝置原材料價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算得NaY分子篩生產(chǎn)成本同比節(jié)約840元,以上數(shù)據(jù)均符合裝置生產(chǎn)實(shí)際原材料消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
分子篩裝置通過準(zhǔn)確調(diào)控NaY成膠過程中原材料各組分加入量,并依據(jù)理論數(shù)據(jù)調(diào)配硫酸鋁鹽與NaY母液反應(yīng)過程,實(shí)現(xiàn)高利用率回用母液中SiO2,并且以此工藝生產(chǎn)的NaY分子篩產(chǎn)品質(zhì)量良好,NaY分子篩的硅鋁比、結(jié)晶度更優(yōu)。圖1和圖2分別為回用凝膠工藝條件下生產(chǎn)的NaY分子篩硅鋁比和結(jié)晶度數(shù)據(jù),同比原裝置控制方式NaY分子篩硅鋁比和結(jié)晶度均提高2~3個(gè)單位。
圖1 回用凝膠工藝NaY分子篩硅鋁比Figure 1 SiO2/Al2O3 ratio of NaY in the gel reuse process
圖2 回用凝膠工藝NaY分子篩相對(duì)結(jié)晶度Figure 2 Crystallinity of NaY in the gel reuse process
通過建立計(jì)算方法,準(zhǔn)確計(jì)算NaY分子篩成膠過程各組分投料量,依據(jù)理論計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確控制NaY生產(chǎn)制備過程中原材料各組分加入量,并通過理論計(jì)算實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制凝膠調(diào)配過程,依據(jù)理論數(shù)據(jù)調(diào)配硫酸鋁鹽與NaY母液反應(yīng)過程,提高產(chǎn)品質(zhì)量,高利用率回用母液中跑損SiO2,使NaY生產(chǎn)制備過程SiO2利用率達(dá)96%以上,在提高NaY分子篩生產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí),實(shí)現(xiàn)NaY分子篩生產(chǎn)制備過程節(jié)能經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好、清潔減排的目的。