張 磊,張福波,單連斌,王鴦鴦
(1.沈陽環(huán)境科學(xué)研究院,遼寧沈陽 110167;2.遼寧城建設(shè)計院有限公司,遼寧撫順 113008;3.中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會,北京 100037)
沈陽市道義污水處理廠歷經(jīng)兩期工程建設(shè),一期設(shè)計處理能力為2.5×104m3/d,于2010 年投入運營;二期設(shè)計處理能力為2.5×104m3/d,于2015 年竣工運行。匯水區(qū)域內(nèi)以大專院校和居民生活區(qū)為主,工業(yè)企業(yè)為輔。企業(yè)以中小型為主,多從事農(nóng)副食品加工或食品制造行業(yè)。
一、二期工程二級處理采用傳統(tǒng)A2/O 工藝,末端采用高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池作為深度處理單元,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A 標(biāo)準(zhǔn)。處理后的尾水排入南小河,最終匯入蒲河。剩余污泥經(jīng)脫水后含水率下降至80%,用于制備蚯蚓養(yǎng)殖基料。
由于政府對周邊地區(qū)的開發(fā)力度持續(xù)加大,污水處理廠已滿負(fù)荷運行。根據(jù)遼寧省和沈陽市的相關(guān)規(guī)定和要求,同時結(jié)合沈北新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,污水處理廠需要在原基礎(chǔ)上進行擴建,以推動蒲河流域水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
三期工程建設(shè)用地位于污水處理廠的東南側(cè),設(shè)計規(guī)模為5.0×104m3/d。通過統(tǒng)計分析一、二期工程近年來的實際運行數(shù)據(jù),將實際進水水質(zhì)與原設(shè)計水質(zhì)進行比較,確定三期擴建工程設(shè)計進水水質(zhì)。設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A 標(biāo)準(zhǔn)。具體設(shè)計進、出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Table 1 Design influent and effluent quality mg/L
道義地區(qū)的排水管網(wǎng)多為合流制,存在著復(fù)雜的多源滲漏;分流制管網(wǎng)由于管道私接、雨污混接等原因,也呈現(xiàn)出典型的合流制特征,因此污水處理廠的進水水質(zhì)、水量存在一定波動。項目要求工藝耐沖擊負(fù)荷能力強,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比選,三期工程二級處理采用多模式A2/O 工藝;同時采用乙酸鈉作為補充碳源,聚合氯化鋁(PAC)作為化學(xué)除磷劑,確保工藝的脫氮除磷效果。
綜合考慮排放標(biāo)準(zhǔn)、運行管理和技術(shù)改造空間等多方面因素,混凝沉淀單元沿用既有工藝路線,采用高密度沉淀池,過濾單元選用連續(xù)流砂過濾器。連續(xù)流砂過濾器采用單一均質(zhì)的石英砂濾料,可同時進行過濾和洗砂,無需停機反沖洗,已在城鎮(zhèn)污水深度處理領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用〔1〕。連續(xù)流砂過濾器具有操作管理簡便,出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點,通過簡單改造后還能夠具備生物硝化/反硝化功能,可以滿足三期工程的技術(shù)要求。
污水處理廠三期工程的具體工藝流程見圖1。
圖1 污水處理工藝流程Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process
由于受雨污合流影響,污水處理廠進水水質(zhì)的季節(jié)性變化明顯,加之匯水區(qū)域內(nèi)的企業(yè)污染治理設(shè)施運行水平普遍不高,事故排放或超標(biāo)排放也可能對污水處理廠造成沖擊,單一的運行模式難以應(yīng)對水質(zhì)變化。
本工程采用的多模式A2/O 工藝可以實現(xiàn)常規(guī)A2/O 工藝、分點進水倒置A2/O 工藝、改良A2/O 工藝等多種運行模式,對水質(zhì)變化的適應(yīng)性強〔2〕。生化池的厭氧區(qū)和缺氧區(qū)共設(shè)置6 格,每格池型相同,并各安裝雙曲面攪拌器1 臺;同時設(shè)置了進水分配渠道和內(nèi)回流液分配管道,通過控制調(diào)節(jié)堰門即可實現(xiàn)各運行模式的切換,具體平面布置見圖2。
圖2 多模式A2/O 工藝平面布置Fig.2 Layout of multi-mode A2/O process
由圖2 可知,以常規(guī)A2/O 模式運行時,污水從1#進水點位進入①號池,硝化液經(jīng)2#內(nèi)回流點位進行回流,流程為厭氧—缺氧—好氧。傳統(tǒng)A2/O 工藝由于厭氧釋磷和反硝化過程對基質(zhì)的競爭,以及回流污泥中攜帶硝酸鹽和溶解氧等問題,難以同時保證脫氮和除磷效果〔3〕,適用于對脫氮除磷效率要求不高的情況。
以分點進水倒置A2/O 模式運行時,污水分別從1#和3#進水點位進入,硝化液全部經(jīng)3#內(nèi)回流點位進行回流,流程為缺氧—厭氧—好氧。分點進水倒置A2/O 工藝能夠根據(jù)進水水質(zhì)調(diào)節(jié)缺氧區(qū)和厭氧區(qū)的進水比例,兼顧脫氮除磷對碳源的需求〔4〕,適用于對生物脫氮要求較高的情況。
以改良A2/O 模式運行時,1#和2#進水點位分別進水,硝化液經(jīng)1#內(nèi)回流點位進行回流,流程為缺氧—厭氧—缺氧—好氧。改良A2/O 工藝?yán)眠M水中的碳源消除了回流污泥中硝酸鹽對厭氧區(qū)的不利影響,保證了厭氧釋磷的效果〔5〕,適用于對生物除磷要求較高的情況。
(1)粗格柵間與提升泵房。粗格柵間與提升泵房合建,平面尺寸為18 m×24 m。設(shè)計粗格柵渠道2條,每條渠道內(nèi)安裝回轉(zhuǎn)式格柵1 臺,設(shè)備寬度為1.8 m,柵條間隙為20 mm。集水井內(nèi)安裝提升泵4臺,2 用2 備,單泵流量1 000 m3/h,揚程13 m。
(2)細(xì)格柵間與旋流沉砂池。細(xì)格柵間與旋流沉砂池組合建設(shè),尺寸L×B×H=18 m×18 m×10 m,雙層框架結(jié)構(gòu)。一、二期工程細(xì)格柵采用回轉(zhuǎn)式格柵,大量漂浮物翻過格柵頂部后不能落入接料口,導(dǎo)致出水漏渣率高。本工程設(shè)計細(xì)格柵渠道2 條,每條渠道安裝階梯式格柵1 臺,設(shè)備寬度為2.0 m,柵條間隙為3.0 mm。旋流沉砂池尺寸為D3.05 m×1.1 m,水力停留時間為38.3 s。
(3)生化池。新建多模式A2/O 生化池1 座,分為2 組,尺寸L×B×H=80.3 m×73.5 m×8.0 m,設(shè)計停留時間為17.4 h,其中好氧區(qū)停留時間為10.8 h。生化池設(shè)計污泥負(fù)荷為0.066 kg/(kg·d)(以BOD5計),污泥齡為16 d。設(shè)計污泥回流比為50%~100%,內(nèi)回流比為150%~300%。
(4)二沉池及污泥回流池。二沉池采用周邊進水、周邊出水的圓形輻流式沉淀池,共2 座。單座池體直徑為40 m,總池深5.2 m,設(shè)計表面負(fù)荷為1.14 m3/(m2·h)。
新建污泥回流池1 座,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),池體直徑14.8 m。污泥回流池配套安裝污泥回流泵3 臺,2 用1備,單泵流量為765 m3/h,揚程為5 m;剩余污泥泵2臺,1 用1 備,單泵流量為50 m3/h,揚程為15 m。
(5)高密度沉淀池。新建高密度沉淀池2 座,每座平面尺寸為27.2 m×12.4 m。高密度沉淀池混合區(qū)水力停留時間為2.5 min,設(shè)計PAC 投加濃度為10~15 mg/L;絮凝反應(yīng)區(qū)水力停留時間為10 min,設(shè)計PAM 投加量為1 mg/L;沉淀區(qū)為斜管沉淀池,共計安裝乙丙共聚蜂窩填料230 m3。
(6)連續(xù)流砂過濾。過濾設(shè)備采用56 套連續(xù)流砂過濾器,每套設(shè)備砂床高度為2 000 mm,過濾面積為6 m2,峰值流量過濾速度為9.22 m/h。過濾介質(zhì)采用表面飽滿、含硅量高的天然石英砂,粒徑為1.2~2.0 mm,性能參數(shù)符合《水處理用濾料》(GJ/T 432—2005)相關(guān)要求。
(7)接觸消毒池。新建接觸消毒池1 座,尺寸L×B×H=60 m×12 m×4.0 m,設(shè)計水力停留時間30 min,設(shè)計有效氯投加量為10 mg/L。配套PE 儲藥罐2 套;隔膜計量泵2臺,1用1備,單泵流量為1 000 L/h,揚程50 m,可手動調(diào)節(jié)沖程。
(8)配套建筑。鼓風(fēng)機房:選用3 臺空氣懸浮鼓風(fēng)機,2 用1 備,變頻運行。單臺風(fēng)量為125 Nm3/h,風(fēng)壓為78.4 kPa,配套電機功率為187 kW。加藥間:除磷劑選用PAC,投加點分別為生化池末端和高密度沉淀池混合區(qū),設(shè)計最大投加量為72 kg/h。助凝劑選用PAM,配置三腔絮凝裝置1 套,配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%,最大投加量為2 708.3 L/h。碳源選用乙酸鈉,投加點設(shè)置在生化池缺氧段,設(shè)計最大投加量為91.25 kg/h。污泥脫水間:選用3 臺臥式螺旋沉降離心機,2 用1 備,每天運行16 h。單臺處理能力為50 m3/h,進泥含水率99%以上,出泥含水率低于80%。
污水處理廠擴建工程于2019 年11 月份開始通水試運行,2 個月后運行趨于穩(wěn)定。2020 年系統(tǒng)平均進水量為4.65×104m3/d,最大進水量為5.96×104m3/d,2020 年全年實際進、出水水質(zhì)見表2。
表2 實際進、出水水質(zhì)Table 2 Actual influent and effluent quality mg/L
由表2 可知,進水各項指標(biāo)波動劇烈,COD、SS經(jīng)常超出設(shè)計水質(zhì),進水總磷濃度也偶有超標(biāo)情況;同時8—9 月份的進水濃度明顯低于其他月份,呈現(xiàn)出季節(jié)性變化。該廠出水水質(zhì)穩(wěn)定,各項指標(biāo)均能達到或優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A 標(biāo)準(zhǔn),運行數(shù)據(jù)顯示設(shè)計工藝對水質(zhì)變化具有良好的適應(yīng)性。
本工程總投資約1.26億元,其中工程費用約1.10億元,噸水基建投資為2 200元。廠區(qū)占地47 200 m2,噸水用地指標(biāo)約為0.94 m2/(m3·d),符合《城市排水工程規(guī)劃規(guī)范》(GB 50318—2017)相關(guān)要求。處理量折算后單位總成本為0.875元/m3,單位經(jīng)營成本為0.534元/m3,運行電耗約為0.30 kW·h/m3,工程運行費用及能耗較低。
道義污水處理廠進水水質(zhì)、水量波動大,季節(jié)性變化明顯,并混有部分工業(yè)廢水,采用運行模式單一的傳統(tǒng)生化工藝存在一定的風(fēng)險性。擴建工程采用多模式A2/O 工藝,運行模式能夠根據(jù)進水條件進行適時切換;同時新增高密度沉淀池+連續(xù)流砂過濾池作為深度處理單元,確保出水水質(zhì)滿足設(shè)計要求。運行實踐表明,本工程耐沖擊負(fù)荷能力強,脫氮除磷效果穩(wěn)定,出水各項指標(biāo)均能達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),具有良好的環(huán)境效益和社會效益。