國家能源聊城發(fā)電有限公司 劉景文 王立光 楊 進(jìn) 李 斌 付 晉 姚博偉
凝汽器真空是電廠汽輪機(jī)正常運行監(jiān)視的重要參數(shù),真空度下降會引起汽輪機(jī)排氣溫度升高,汽輪機(jī)軸承中心偏移,嚴(yán)重時還會引起汽輪機(jī)組振動,嚴(yán)重威脅汽輪機(jī)運行安全。同時,凝汽器的真空水平對汽輪發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著直接影響,如機(jī)組真空下降1%,機(jī)組熱耗將要上升0.6%~1%[1],為了保證汽輪機(jī)的運行效率和凝汽器的換熱效率[2],提升機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性[3],必須保證真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性,因此保持凝汽器最佳真空是每個發(fā)電廠節(jié)能的重要內(nèi)容。另外,真空壓密性差,外界空氣漏入凝汽器,還會導(dǎo)致凝結(jié)水溶氧超標(biāo),腐蝕汽輪機(jī)以及鍋爐設(shè)備。
因此,從設(shè)備安全性上也要求必須提高真空嚴(yán)密性。根據(jù)中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護(hù)導(dǎo)則》[4]規(guī)定,每月進(jìn)行一次汽輪機(jī)嚴(yán)密性試驗,試驗過程中負(fù)荷大于80%額定負(fù)荷,試驗開始后關(guān)閉真空泵入口手動門,30s后開始記錄,記錄8min,最后5min真空下降值來計算每分鐘真空平均下降值,并把其作為機(jī)組真空嚴(yán)密性值。能夠影響凝汽器真空嚴(yán)密性的因素眾多,假定真空下降因素僅由漏入凝汽器真空系統(tǒng)中的空氣引起,凝汽器抽氣系統(tǒng)設(shè)備正常運行,漏入真空系統(tǒng)的空氣量增加,導(dǎo)致凝汽器真空下降,其下降數(shù)值取決于漏入空氣量數(shù)值的大小。任何一個與凝汽器真空系統(tǒng)相連的閥門、管道或是相連的系統(tǒng),只要有輕微敞口、焊口破損或者不嚴(yán)密,都有可能造成凝汽器真空不嚴(yán)密,對汽輪機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生較大影響,所以分析凝汽器真空低的原因,找出預(yù)防真空下降的措施是十分必要的。
山東聊城發(fā)電公司一期#1汽輪機(jī)為上海電氣引進(jìn)美國西屋公司A157機(jī)型,在2019年11月汽輪機(jī)通流改造前,除1月、3月#1機(jī)組調(diào)停外,真空嚴(yán)密性一直穩(wěn)定在99Pa/min以內(nèi)。#1機(jī)組2019年下旬至2020年初,采用西門子公司的改造方案對汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造施工,自#1機(jī)組汽輪機(jī)通流改造施工結(jié)束啟動以來,凝汽器真空嚴(yán)密性始終不能達(dá)標(biāo),最差嚴(yán)密性下降速度600Pa/min。由于真空嚴(yán)密性下降速度過快,機(jī)組采取相應(yīng)措施后,仍無法達(dá)到凝汽器最佳真空值,不僅耗費大量的廠用電,而且嚴(yán)重威脅機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
能夠影響凝汽器真空嚴(yán)密性的因素眾多,假定真空下降因素僅由漏入凝汽器真空系統(tǒng)中的空氣引起,凝汽器抽氣系統(tǒng)設(shè)備正常運行,漏入真空系統(tǒng)的空氣量增加,導(dǎo)致凝汽器真空下降,其下降數(shù)值取決于漏入空氣量數(shù)值的大小。任何一個與凝汽器真空系統(tǒng)相連的閥門、管道或是相連的系統(tǒng),只要有輕微敞口、焊口破損或者不嚴(yán)密,都有可能造成凝汽器真空不嚴(yán)密。經(jīng)過氦氣查漏的方式,發(fā)現(xiàn)大機(jī)A、B低壓缸進(jìn)汽口處大量漏真空。
針對可能影響真空嚴(yán)密性的主要因素,聊城電廠針對性地提出了治理措施,主要在運行中對真空嚴(yán)密性進(jìn)行分析查找,主要有以下幾點措施:
一是機(jī)組正常運行時利用在線查漏儀器進(jìn)行查找,采用目前比較領(lǐng)先和實用的氦氣質(zhì)譜儀進(jìn)行查漏。主要操作是在真空泵出口管引出氦氣檢測儀器,通過在可能存在的漏點噴射氦氣,如果有內(nèi)漏點,氦氣就會漏入真空系統(tǒng)被真空泵抽出,最后被真空泵出口的檢測儀器檢測到。
二是投運膠球泵,對凝汽器水側(cè)換熱管道進(jìn)行沖洗,保證凝汽器換熱管清潔度,提高凝汽器換熱效率,提高機(jī)組真空嚴(yán)密性。
三是機(jī)組運行時適當(dāng)提高軸封壓力,因為軸封壓力偏小會導(dǎo)致空氣漏入真空系統(tǒng)量增大,而軸封壓力過高又會導(dǎo)致軸瓦振動增大和軸封蒸汽外漏,影響機(jī)組安全運行,因此根據(jù)機(jī)組運行特性,將軸封壓力調(diào)整至正常范圍的上限值,可以有效提高機(jī)組真空嚴(yán)密性。
四是核查低壓加熱器運行水位,保證運行水位在設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),防止水位過低導(dǎo)致系統(tǒng)漏入空氣影響機(jī)組真空嚴(yán)密性。
針對#1機(jī)組凝汽器真空嚴(yán)密性差的原因分析,結(jié)合聊城電廠#1機(jī)組運行數(shù)據(jù)以及通流改造檢修記錄,#1機(jī)組通流改造前、后真空嚴(yán)密性所測結(jié)果差別較大,#1機(jī)組通流改造前,真空嚴(yán)密性指標(biāo)良好,通流改造后,真空嚴(yán)密性指標(biāo)急劇下降,因此極有可能是改造后的新設(shè)備出現(xiàn)了漏點。
經(jīng)氦氣檢漏儀排查后發(fā)現(xiàn)如下漏點,漏點1:大機(jī)低壓缸端部軸封微漏真空,氦氣查漏達(dá)8.2×10-6Pam3/s;漏點2:B小機(jī)防爆膜漏微漏真空,氦氣查漏達(dá)6.4×10-6Pam3/s;漏點3:A小機(jī)汽缸結(jié)合面微漏真空。對外缸結(jié)合面氦氣查漏達(dá)8.8×10-6Pam3/s;漏點4:A、B低壓缸法蘭補償環(huán)有大量泄漏真空的現(xiàn)象。對大機(jī)A低壓缸進(jìn)汽口法蘭補償環(huán)氦氣查漏達(dá)2.4×10-5Pam3/s,大機(jī)B低壓缸進(jìn)汽口法蘭補償環(huán)氦氣查漏達(dá)1.6×10-5Pam3/s。
針對以上漏點1、2、3:大機(jī)低壓缸端部軸封微漏真空;B小機(jī)防爆膜漏微漏真空;A小機(jī)汽缸結(jié)合面微漏真空可以采取涂抹堵漏膠的形式解決,但是漏點4:低壓缸進(jìn)汽法蘭補償環(huán)大量漏真空,無法通過簡單的涂抹堵漏膠來解決,因此我們準(zhǔn)備從低壓缸進(jìn)汽口法蘭補償環(huán)設(shè)計形式及施工過程上入手。
#1機(jī)組低壓缸原為三層缸設(shè)計,檢修較為復(fù)雜且易發(fā)生泄漏,本次通流改造西門子采用雙流、單層焊接一體化內(nèi)缸和浮動靜葉持環(huán)設(shè)計,內(nèi)缸由水平中分面分開。改造后的低壓模塊為:雙流單層低壓內(nèi)缸,浮動靜葉持環(huán),排汽導(dǎo)流環(huán),整鍛無中心孔轉(zhuǎn)子,此設(shè)計是西門子標(biāo)準(zhǔn)的低壓內(nèi)缸設(shè)計,靜葉持環(huán)與內(nèi)缸采用定位面和I型密封鍵連接,這種密封可以有效消除因缸體而產(chǎn)生的泄露。低壓靜葉持環(huán)采用G17CrMo9-10材料,經(jīng)過20萬小時有限元分析后,最大開口僅為0.066mm,且不會形成泄露面,所以不會出現(xiàn)高溫蒸汽向低溫蒸汽區(qū)泄露問題。正因為采用了浮動的靜葉持環(huán)設(shè)計,雙流的持環(huán)與轉(zhuǎn)動部件的軸向間隙可以分別調(diào)整保證相對間隙。
低壓缸內(nèi)缸整體更換后,低壓外缸仍使用舊缸,在低壓缸進(jìn)汽口處,新內(nèi)缸與舊外缸在匹配上高度上會有一定的誤差而產(chǎn)生高度差,這個高度差由西門子采用內(nèi)套管進(jìn)汽連接件(法蘭補償環(huán))作為補償。法蘭補償環(huán)要具備很高的精度,由西門子提供、加工并焊接安裝。
低壓內(nèi)缸與外缸夾層為負(fù)壓,靠近進(jìn)汽口側(cè),由真空密封套封閉。真空密封套內(nèi)圈上、下各一個纏繞墊,上纏繞墊起到防止低壓缸正壓蒸汽向外漏;下纏繞墊起到防止外部空氣與正壓蒸汽向負(fù)壓夾層內(nèi)漏。
低壓內(nèi)缸與外缸夾層為負(fù)壓,靠近進(jìn)汽口側(cè),由真空密封套封閉。真空密封套內(nèi)圈上、下各一個纏繞墊,上纏繞墊起到防止低壓缸正壓蒸汽向外漏;下纏繞墊起到防止外部空氣與正壓蒸汽向負(fù)壓夾層內(nèi)漏。
如圖1所示,在安裝過程中,西門子對加工成品的法蘭補償環(huán)內(nèi)圈與低壓內(nèi)缸進(jìn)汽口法蘭進(jìn)行焊接,目的是防止正壓側(cè)向低壓側(cè)竄汽。但是西門子在工作流程上,沒有焊接法蘭補償環(huán)外圈的工序,這就給低壓進(jìn)汽口處漏真空提供了可能。
圖1 低壓缸進(jìn)汽口結(jié)構(gòu)圖
外部空氣通過螺栓孔到達(dá)補償環(huán)底部,由于補償環(huán)底部外圈未焊接,緊靠螺栓緊固在內(nèi)缸上,空氣順著上圖黃色箭頭吸入到凝汽器,從而造成低壓缸進(jìn)汽口大量漏真空?,F(xiàn)場實際安裝如圖2所示,黃色箭頭代表空氣漏入軌跡,空氣通過螺栓孔向漏入負(fù)壓夾層內(nèi),而且每一個螺栓孔都有漏入空氣的可能。
圖2 低壓缸進(jìn)汽口現(xiàn)場安裝圖
針對以上漏點1、2、3:大機(jī)低壓缸端部軸封微漏真空;小機(jī)防爆膜漏微漏真空;小機(jī)汽缸結(jié)合面微漏真空可以采取涂抹堵漏膠的形式解決。
主要實施措施:一是使用專用堵漏膠在漏點結(jié)合面及端面固定螺栓孔處涂抹第一層堵漏膠;二是在第一層堵漏膠處于半凝固狀態(tài)下,在錫紙上涂抹第二層堵漏膠貼在第一層堵漏膠之上;三是使用涂抹棒涂抹均勻,待堵漏膠凝固之后,再進(jìn)行嚴(yán)密性試驗,不合格需重復(fù)上述工作。經(jīng)過處理后,氦氣檢漏儀檢測效果如下:
漏點1:經(jīng)過采取大機(jī)低壓缸端部軸封結(jié)合面漏真空部位堵漏措施后,通過氦氣檢漏儀檢測顯示3.6×10-6Pam3/s,表明對策實施取得良好效果。
漏點2:經(jīng)過采取B小機(jī)防爆膜漏真空堵漏措施后,通過氦氣檢漏儀檢測顯示3.5×10-6Pam3/s,表明對策實施取得良好效果。
漏點3:經(jīng)過采取A小機(jī)汽缸結(jié)合面變形漏真空堵漏措施后,通過氦氣檢漏儀檢測顯示3.6×10-6Pam3/s,表明對策實施取得良好效果。但是漏點4:低壓缸進(jìn)汽法蘭補償環(huán)大量漏真空,無法通過簡單的涂抹堵漏膠來解決,而且#1機(jī)組處于運行狀態(tài),如果處理不妥當(dāng),將會對#1機(jī)組安全運行造成影響。
針對已經(jīng)運行的#1機(jī)組,采取制定低壓缸進(jìn)汽口內(nèi)缸連接螺栓整包焊接方式消除泄漏,具體實施方案如圖3紅線所示,在真空密封套與低壓進(jìn)汽管中間,采用多個弧形鐵板分段焊接,徹底將真空密封套與低壓進(jìn)汽管中間夾縫中的漏真空的螺栓包裹進(jìn)去,以達(dá)到消除泄漏的目的。
圖3 整包焊接消漏結(jié)構(gòu)圖與現(xiàn)場效果圖
漏點4經(jīng)過處理后,氦氣檢漏儀檢測效果如下:漏點4:經(jīng)過采取低壓缸進(jìn)汽口真空堵漏措施后,通過氦氣檢漏儀檢測顯示3.4×10-6Pam3/s,表明對策實施取得良好效果。
2020年5月21日,實施低壓缸進(jìn)汽口內(nèi)缸連接螺栓整包焊接方式堵漏方案,真空堵漏期間維持機(jī)組負(fù)荷、工況穩(wěn)定。消除缺陷后,降低真空泵電流5A,節(jié)約了廠用電,凝汽器真空大幅提高如圖4所示,凝汽器真空提高近1kPa,節(jié)能與經(jīng)濟(jì)效益顯著。
圖4 #1機(jī)組凝汽器堵漏實施方案過程SIS真空變化曲線
圖5 #2機(jī)組通流改造過程中對補償環(huán)下方添加纏繞墊密封
本文以聊城電廠一期600MW亞臨界#1機(jī)組為對象,對如何提升汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性進(jìn)行分析總結(jié),查找出成#1機(jī)組真空嚴(yán)密性差的根本原因:低壓缸進(jìn)汽口設(shè)計缺陷。通過采取低壓缸進(jìn)汽口內(nèi)缸連接螺栓整包焊接技術(shù),消除了#1機(jī)組真空嚴(yán)密性差的缺陷,取得的經(jīng)濟(jì)效益顯著。
與此同時,在2021年本公司#2機(jī)組通流改造中,針對#1機(jī)組出現(xiàn)的設(shè)計缺陷,從設(shè)計源頭上消除低壓缸進(jìn)汽口漏真空的缺陷。如圖5所示,本公司采取在法蘭補償環(huán)下端增加金屬纏繞墊的方案來解決低壓缸進(jìn)汽口螺栓口漏真空的問題。后經(jīng)#2機(jī)組運行后真空嚴(yán)密性檢測,證明此方案可行有效,并取得良好效果,對同類行業(yè)相似機(jī)型在進(jìn)行汽輪機(jī)通流改造過程中,避免出現(xiàn)相同問題,起到參考借鑒作用。