孫文兵
(福建省鴻山熱電有限責任公司 福建 石獅 362712)
600MW超臨界供熱汽輪機汽封改造探討
孫文兵
(福建省鴻山熱電有限責任公司 福建 石獅 362712)
通過某電廠汽輪機汽封改造的實例分析,闡述了多種汽封型式優(yōu)缺點,提出了一種合理的汽輪機汽封綜合改造方案,給同類型汽輪機汽封改造提供借鑒意義。
超臨界;汽輪機;汽封;改造
隨著全球經(jīng)濟、能源和環(huán)保形勢的發(fā)展,燃煤發(fā)電企業(yè)將面臨更大的成本壓力和嚴峻的市場經(jīng)營形勢。所以,節(jié)能降耗改造,提高機組熱效率,是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
對于火電廠而言,進行汽輪機汽封改造,可獲得良好的經(jīng)濟效益。
某電廠汽輪機是東汽引進日立技術生產(chǎn)制造的超臨界抽凝供熱汽輪機,容量為600MW。原汽封型式為:高中低壓隔板汽封、軸封皆為裝配式鐵素體汽封;高、中、低壓葉頂汽封為鑲齒式鐵素體汽封 (俗稱阻汽片)。機組運行6年后,存在以下問題:1.汽封齒存在磨損。造成汽封齒與轉(zhuǎn)子、汽封齒與動葉圍帶間隙增大,導致級間漏汽,使通流部分內(nèi)效率大大降低;2.軸封蒸汽泄漏。除了浪費大量高品質(zhì)蒸汽外,外漏蒸汽還可能進入軸承箱使油中帶水,油質(zhì)乳化,破壞動態(tài)潤滑效果,引起油膜振蕩,造成機組振動甚至燒瓦。油中進水還可能造成調(diào)節(jié)部件銹蝕卡澀,危及機組安全。3.級間泄漏大引起監(jiān)視段溫度偏高,甚至超溫,存在安全隱患。4.汽封泄漏大,熱耗率偏高,相同負荷下燃煤量增加,導致CO2、SO2及NOX排放量增加而污染環(huán)境。
(一)蜂窩汽封
蜂窩式汽封最大特點是它的除濕能力。密封機理是當汽流經(jīng)過蜂窩汽封時,蒸汽在前進方向上遇到阻力,從而改變汽流方向,進入蜂窩帶,產(chǎn)生渦流,形成阻尼效果。
優(yōu)點:除濕效果較好。相同間隙較傳統(tǒng)梳齒汽封漏氣明顯下降。
缺點:易磨損,間隙無法恢復,若間隙過小或膨脹不均可能導致振動加劇甚至轉(zhuǎn)子抱死的情況。
可考慮使用在低壓缸。
(二)自調(diào)整可縮放汽封
特點:將螺旋彈簧安裝在兩個相鄰汽封塊的垂直斷面,并在汽封塊上加工出蒸汽槽,以便在汽封塊背部通入蒸汽,汽封齒仍采用傳統(tǒng)的梳齒式。在自由狀態(tài)和空負荷工況時,汽封塊在螺旋彈簧的彈力作用下張開,使徑向間隙達 (1.75mm~~2.00mm)mm,遠遠大于傳統(tǒng)汽封0.75mm的間隙值,避免了機組起停過程中過臨界轉(zhuǎn)速時,由于振動及變形而導致的汽封齒與軸碰磨。
自調(diào)整汽封的安裝條件是汽封塊背部須有足夠大的壓差,一般該汽封使用于高、中壓缸隔板汽封和軸封,而低壓部分則不適用。而葉頂處直徑過大,如果采用布萊登可縮放汽封,每相鄰兩塊汽封處的接縫間隙預留會很大,泄漏量大。因此僅適合使用在高、中壓缸隔板汽封和軸封。
優(yōu)點:解決汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中汽封碰磨的問題。能適應機組負荷的變化自動調(diào)整密封間隙。
缺點:對水質(zhì)要求較高,長期運行可能造成彈簧結垢、疲勞失效而無法長期保持靈敏的自調(diào)整效果,故后期使用效果會降低。彈簧質(zhì)量要求高,應要求進口。適合位置有局限性。
(三)接觸式汽封
接觸式汽封是在汽封塊中間嵌入一圈能跟軸直接接觸的密封片,并且能在彈簧作用下自動退讓,以保證始終跟軸接觸或近0間隙。接觸式汽封的汽封齒為復合材料。
特點:1.接觸汽封齒背部設有單獨的彈簧,具有自動跟蹤轉(zhuǎn)軸,實現(xiàn)自動跟蹤、自動補償。2.接觸汽封齒材料耐高溫,具有耐磨性。3.此種汽封用在軸封最外側效果較佳,可以有效的提高機組真空,獲得收益。
優(yōu)點:可以與軸接觸,屬于柔性密封系列,能適應轉(zhuǎn)子跳動,能長期保持間隙不變。間隙小,大大降低汽封漏汽量。
缺點:長期與軸面接觸,容易摩擦生熱,可能導致過熱變形等,用在高溫段須慎重。
適合安裝在低壓缸軸封最外側 (靠大氣側),既可以有效減少漏氣,改善機組真空,并能順著外界大氣的漏入及時的帶走熱量。
建議在安裝接觸式汽封時,留有5至10絲的安裝間隙 (冷態(tài)間隙)。
(四)刷式汽封
特點:在原有汽封基礎上加裝一圈刷式密封條,此刷封條代替原來的高齒,比原高齒高度更高。因減小了汽封間隙,從而減少了漏氣,刷絲是順著轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向排列一圈,材料是耐高溫的鈷基合金絲,可以耐1200℃以上的高溫不變形。運行時,散開的刷絲束類似于防護林的汽阻效果,起到密封作用,并且可以適應轉(zhuǎn)子的瞬態(tài)跳動,恢復原有的汽封間隙。
直接將迷宮汽封長齒更換為刷絲束形成的刷式汽封很容易在沖轉(zhuǎn)時產(chǎn)生刷絲束磨光的現(xiàn)象,甚至對軸造成損傷。歐美公司將刷式汽封與自調(diào)整汽封結合起來形成可調(diào)整刷式汽封,從而有效地避免了刷絲束的磨損,保證了刷式汽封的長期密封效果,同時提高了機組運行的安全性。
優(yōu)點:屬于柔性密封,可以適應轉(zhuǎn)子瞬態(tài)跳動而保持間隙不變,長期保證其密封效果。
缺點:加工工藝要求較高,成本較高。
高中壓缸隔板汽封及過橋汽封可考慮進口可調(diào)整刷式汽封,密封效果好。
經(jīng)過綜合比較、分析論證,該電廠最終確定以下綜合改造方案。
(一)高中壓葉頂汽封。更換噴嘴及高中壓葉頂汽封齒,重新鑲齒,按設計要求調(diào)整汽封間隙。
(二)高中壓隔板汽封及過橋汽封。高中壓隔板汽封及過橋汽封改造前為常規(guī)鐵素體汽封,改為可縮放汽封。
(三)低壓葉頂汽封。a.低壓正反1~4級由阻汽片改為可調(diào)整DAS汽封,第5級改為蜂窩汽封,第6、7級根據(jù)重新鑲嵌阻汽片。b.低壓正反1~4級隔板返制造廠補充加工徑向汽封圈安裝槽、汽封圈壓板槽等。
(四)低壓隔板汽封。A、B低壓第2至7級隔板由傳統(tǒng)梳齒汽封改為DAS汽封。
(五)軸封。高中低壓缸軸封采用DAS汽封,低壓軸承最外圈增加一圈接觸式汽封。
1.汽輪機沖轉(zhuǎn)情況。修后制定摩擦啟動控制方案,采用延長暖機時間,增加非臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間停留次數(shù)等手段,14小時內(nèi)即順利沖轉(zhuǎn)至3000rpm。
2.為了驗證汽封改造效果,該電廠請省電科院分別做了修前修后汽輪機熱耗試驗。修后試驗結果表明:a.在600MW負荷工況下,該汽輪機參數(shù)修正后的熱耗率為7668kJ/kwh,較修前試驗熱耗率降低135kJ/kwh,熱耗達到國內(nèi)超臨界機組優(yōu)秀水平。b.高壓缸效率較修前提高2%,降低機組熱耗率35kJ/kwhc.因中間平衡盤漏汽試驗未做,該機組中壓缸效率改善情況無法準備評估。d.觀察各抽汽溫度下降,表明內(nèi)部通流效率較修前有較明顯的改善。
大部分汽封均有其優(yōu)點和缺點,根據(jù)汽封型式的優(yōu)缺點以及機組型式特點,選擇適合的組合方案是火電廠汽輪機汽封改造成功的關鍵。
[1]采用先進汽封技術提升汽輪機性能.西安熱工院
[2]N600-24.2/566/566型汽輪機運行說明書.東方汽輪機廠
孫文兵 (1981-),男,本科學歷,學士學位,高級工程師,從事熱電廠汽機專業(yè)管理方面的工作。