阮宗琳,王寬嶺,李 勇,齊慧敏
(中國石化大連石油化工研究院,遼寧大連 116045)
SCR脫硝工藝是解決超低濃度排放和高脫硝率的有效方法。但是乙烯裂解爐煙氣與熱電行業(yè)燃煤煙氣或催化裂化裝置再生煙氣相比具有特殊性。除了煙氣的氧含量和水含量不同外,還需要考慮對乙烯裂解爐現(xiàn)有工藝性能的影響,按照目前國內(nèi)主流乙烯裂解爐的技術(shù)情況,對脫硝段的壓降、高度都有嚴(yán)格限制,應(yīng)用SCR脫硝技術(shù)除需考慮催化劑的適應(yīng)性外,還要考慮裂解爐整體總壓力降(小于1 000 Pa)脫硝反應(yīng)器的布局,留給脫硝及氨分布壓降必須小于400 Pa。
表1 單臺乙烯裂解爐代表性煙氣參數(shù)
表2 采用SCR脫硝期望值
流程設(shè)置思路是將噴氨內(nèi)件及SCR脫硝催化劑放置在裂解爐內(nèi)。
煙氣基本流向:煙氣→噴氨格柵(469~480 ℃)→換熱段(兩段裂解爐原料預(yù)熱段)→脫硝催化劑床層(328~345 ℃)→換熱段(裂解爐原料預(yù)熱段)。
工藝流程描述:煙氣進(jìn)入噴氨格柵前檢測NOx含量,檢測值與供氨閥連鎖調(diào)節(jié)噴氨量。液氨經(jīng)蒸發(fā)器蒸發(fā)后形成氣態(tài)氨,氣態(tài)氨經(jīng)稀釋風(fēng)后進(jìn)入噴氨格柵。由于乙烯裂解爐爐型狹長,為保證分散效果,氨氣要多支路進(jìn)入裂解爐。
2.2.1乙烯裂解爐煙氣特點
乙烯裂解爐煙氣與催化裂化再生煙氣性質(zhì)比較見表3。與催化裂化裝置再生煙氣相比,乙烯裂解爐煙氣具有如下特點:粉塵量小(遠(yuǎn)低于FCC煙氣,有利于SCR脫硝);SO2含量低(有利于SCR脫硝);氧含量較低(不利于SCR脫硝);水含量稍高(不利于SCR脫硝)。
因此,需要對SCR脫硝催化劑進(jìn)行適應(yīng)性評價。評價的催化劑為FN-2脫硝催化劑。
式中,Ng是指單位面積上所發(fā)生的年雷擊大地次數(shù),單位為次/(km2·年),反映的是某地區(qū)雷擊頻繁程度[12]。其中,N為湖南省ADTD型雷電監(jiān)測網(wǎng)提供的某區(qū)域地閃總次數(shù),本研究取2009—2017年的年平均雷擊大地次數(shù)。S為區(qū)域面積,單位為km2。
表3 乙烯裂解爐煙氣與催化裂化 再生煙氣性質(zhì)比較
2.2.2FN-2催化劑理化性能
NH3-SCR技術(shù)的核心是高活性、高選擇性和穩(wěn)定性的脫硝催化劑。FN-2的主要理化性質(zhì)見表4。
表4 FN-2脫硝催化劑的技術(shù)指標(biāo)
2.2.3H2O含量對FN-2催化劑脫硝性能影響
圖1在NO:500 mg/m3,O2:1.75%,NH3/NOx=1(摩爾比),SV:5 500 h-1試驗條件下,對比了不同H2O含量對脫硝效率的影響,由圖1中可知,H2O對脫硝率的影響較小,如在反應(yīng)溫度340 ℃,當(dāng)H2O含量由5%增至20%時,脫硝率僅從97.9%降至94.1%。
2.2.4O2含量對FN-2催化劑脫硝性能影響
根據(jù)SCR反應(yīng)方程式,轉(zhuǎn)化1 mol的NO,需要消耗0.25 mol的O2。圖2在NO:500 mg/m3,H2O:18%,NH3/NOx=1(摩爾比),反應(yīng)溫度:350 ℃,SV:5 500 h-1試驗條件下,對比了不同O2含量對脫硝率的影響,可以看出,試驗中的O2含量從0.5%增加到6%,脫硝率基本上不發(fā)生變化。
圖1 H2O含量對脫硝率的影響
圖2 O2含量對脫硝率的影響
2.2.5適應(yīng)性評價連續(xù)試驗
FN-2型催化劑在實驗室評價裝置上進(jìn)行了500 h連續(xù)穩(wěn)定性考察。穩(wěn)定性試驗運轉(zhuǎn)條件為(模擬乙烯裂解爐煙氣組成):空速5 500 h-1,進(jìn)料NOx濃度120~150 mg/m3,O2為1.75%,H2O為18%,NH3/NO=1(摩爾比),反應(yīng)溫度300~400 ℃。試驗結(jié)果見表5。由表5可知,NOx去除率穩(wěn)定在90%以上,說明FN-2型催化劑對模擬乙烯裂解爐煙氣具有良好的活性和穩(wěn)定性。
與燃煤鍋爐和催化裂化鍋爐相比,乙烯裂解爐具有其獨特之處,因此,需要對傳統(tǒng)的煙氣脫硝反應(yīng)器的設(shè)計做出相應(yīng)調(diào)整以滿足乙烯裂解爐對脫硝系統(tǒng)的要求。
a)脫硝反應(yīng)器必須由傳統(tǒng)的下流式改為上流式,同時解決煙氣流經(jīng)催化劑時的防短路密封問題,以適應(yīng)乙烯裂解爐的爐型。
表5 FN-2型催化劑500h穩(wěn)定運轉(zhuǎn)試驗結(jié)果
b)乙烯裂解爐對爐體壓降要求嚴(yán)苛(<1 000 Pa),要求催化劑模塊及噴氨格柵在內(nèi)的整個脫硝系統(tǒng)<400 Pa。
綜合考慮壓降、煙氣流向以及乙烯裂解爐的結(jié)構(gòu),將氨分布內(nèi)件及脫硝反應(yīng)器內(nèi)置于裂解爐內(nèi)。按照SCR溫度要求,通過流體力學(xué)計算和分析,選擇合適的兩個換熱段之間布置氨和脫硝催化劑,兩個換熱段的作用除了提供理想的脫硝反應(yīng)溫度外,更重要的作用是輔助氨的分布,減少噴氨格柵的壓降。在乙烯裂解爐內(nèi)脫硝系統(tǒng)包括脫硝段和噴氨段兩部分。爐內(nèi)噴氨格柵和脫硝催化劑床層布置見圖3,爐內(nèi)煙氣由下向上,噴氨格柵在鍋爐變徑處,再經(jīng)過兩個換熱段后,進(jìn)入脫硝催化劑床層,脫硝凈化煙氣進(jìn)入乙烯裂解后續(xù)工段。
圖3 乙烯裂解爐噴氨格柵和催化劑床層位置示意
建立了CFD流體力學(xué)計算模型,主要優(yōu)化目標(biāo)是氨的均勻分布和控制增加的壓降(包括氨的分布和脫硝催化劑床層)。圖4是氨分布優(yōu)化結(jié)果,第2段換熱層出來后進(jìn)入SCR催化劑床層的氨濃度分布均勻性較好。催化劑床層入口處的NH3與煙氣均勻混合,在超低壓降的前提下,混合偏差在±5%之間,滿足SCR系統(tǒng)對氨濃度分布的要求。圖5是壓降優(yōu)化結(jié)果。在計算區(qū)域,阻力降發(fā)生在換熱管層,噴氨格柵與脫硝反應(yīng)器總壓降<300 Pa,整體壓降較低,使脫硝反應(yīng)器內(nèi)置在乙烯裂解爐成為可能。
圖4 CFD模擬噴氨格柵優(yōu)化結(jié)果
圖5 噴氨及脫硝段壓力降及壓力分布
表6是SCR脫硝投用前后乙烯裂解爐運行結(jié)果對比。SCR脫硝投入后排煙溫度和熱效率都在誤差范圍內(nèi),對乙烯裂解爐的運行未產(chǎn)生影響。
表6 投用SCR脫硝后對乙烯裂解爐運行的影響
某煉化公司乙烯裂解爐(BA-112)和脫硝單元于2017年4月建成投產(chǎn),4月25號向SCR脫硝系統(tǒng)供氨,脫硝單元正式投用。
由標(biāo)定結(jié)果可見,乙烯裂解爐脫硝單元可以將NOx處理到40 mg/m3以下,最低可以達(dá)到10 mg/m3以下,NOx最高去除率可以達(dá)到93%,氨逃逸未檢出,其余各項指標(biāo)滿足設(shè)計要求。
圖6是乙烯裂解爐煙氣脫硝系統(tǒng)2017年10月到2018年4月NOx進(jìn)出口運行數(shù)據(jù),脫硝單元煙氣量126 171~157 713 m3/h(濕基),SCR入口煙氣溫度350 ℃~392 ℃,O2含量1.5%~3%(正常工況),SCR反應(yīng)器入口NOx濃度109~148 mg/m3,由于運行期間執(zhí)行NOx<100 mg/m3標(biāo)準(zhǔn),運行控制結(jié)果NOx<80 mg/m3,氨逃逸未檢出。按照目前運行結(jié)果計算,每年該裝置可減排NOx 34.97~43.72 t。
圖6 工業(yè)裝置連續(xù)運行結(jié)果
a)根據(jù)乙烯裂解爐煙氣水含量高、氧含量低特點,對FN-2型SCR脫硝催化劑進(jìn)行了適應(yīng)性評價,在空速5 500 h-1,進(jìn)料NOx濃度120~150 mg/m3,O2為1.75%,H2O為18%,NH3/NO=1(摩爾比),反應(yīng)溫度300~400 ℃的條件下。NOx去除率穩(wěn)定在90%以上,認(rèn)為FN-2催化劑完全是適用于乙烯裂解爐的煙氣深度脫硝。
b)通過建立CFD流體力學(xué)計算計算,確定了乙烯裂解爐與脫硝一體化布置方案,包括上流式脫硝反應(yīng)器、反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件,并使脫硝一體化乙烯裂解爐整體壓降降低到<1 000 Pa,脫硝反應(yīng)器及噴氨內(nèi)件整體壓降<300 Pa,在不影響乙烯裂解爐的運轉(zhuǎn)同時,保證了脫硝裝置的穩(wěn)定運行。
c)工業(yè)裝置標(biāo)定結(jié)果表明,在SCR脫硝反應(yīng)器入口煙氣量126 171~157 713 m3/h(濕基),入口NOx濃度109~148 mg/m3的設(shè)計條件下,空速最高達(dá)到5 300 h-1,出口NOx最低可達(dá)到<10 mg/m3以下,脫硝去除率最高可達(dá)93%,氨逃逸未檢出。連續(xù)運行結(jié)果表明,每年該裝置可減排NOx 34.97~43.72 t。