曹磊
(天津渤化永利化工股份有限公司,天津300452)
我公司兩套丁辛醇裝置均采用DAVY/DOW低壓羰基合成工藝,使用原料丙烯和合成氣在銠派克催化劑的作用下,反應(yīng)生成混合丁醛,經(jīng)過(guò)異構(gòu)物分離得到正丁醛,正丁醛在燒堿的作用下發(fā)生縮合反應(yīng)生成辛烯醛,然后在加氫催化劑的作用下與氫氣反應(yīng)得到粗辛醇,再經(jīng)過(guò)精餾最終制得產(chǎn)品辛醇。
丁醛縮合系統(tǒng)生成的辛烯醛經(jīng)過(guò)加熱蒸發(fā)后,在辛烯醛轉(zhuǎn)化器內(nèi),與氫氣發(fā)生加氫反應(yīng)。辛烯醛轉(zhuǎn)化器是管殼式結(jié)構(gòu),管程共有1290根列管,每根管束內(nèi)裝有Cu-ZnO加氫催化劑。殼程裝有冷凝液,用于控制轉(zhuǎn)化器放出的熱量。
#1裝置催化劑于2015年5月更換,此次裝填的催化劑分別來(lái)自三個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家:克萊恩、南方化學(xué)及三聚。
2016 年以來(lái),辛醇中的未知峰含量逐漸升高,對(duì)辛醇產(chǎn)品主含量造成較大影響(見(jiàn)圖1)。
圖1 辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量變化
針對(duì)此種情況,分別對(duì)加氫原料及加氫后的粗辛醇中的相關(guān)組分進(jìn)行匯總對(duì)比(見(jiàn)圖2、3)。
圖2 s-3202中的EPA輕組分含量變化
由圖2可以看出:加氫原料中能夠影響辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量變化的組分未有明顯變化。
由圖3可以看出:粗辛醇中的未知輕組分和未知峰含量逐漸升高。
圖3 s-3603中的未知輕組分及未知峰含量變化
2016 年以來(lái),辛醇精餾系統(tǒng)的工藝操作參數(shù)未出現(xiàn)明顯變化,輕重組分排放也未做明顯調(diào)整。根據(jù)上述分析結(jié)果,可以初步判斷,辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量逐漸升高是由于辛烯醛加氫系統(tǒng)導(dǎo)致。
由于本次更換的催化劑受生產(chǎn)廠(chǎng)商、保存時(shí)間、裝填數(shù)量、裝填位置等因素的影響,催化劑床層及熱點(diǎn)位置變化,尤其是床層溫度變化頻繁,且呈現(xiàn)不規(guī)律變化(見(jiàn)表1)。
表1 催化劑床層及熱點(diǎn)溫度變化趨勢(shì)
2.1 催化劑的裝填和還原
2.1.1 催化劑的裝填
R08302管程共1289根管束,催化劑裝填順序由下至上依次為瓷球、2型催化劑、1型催化劑、瓷球。
此次裝填的催化劑品牌共有三個(gè)廠(chǎng)家,分別為南方化學(xué)、克萊恩及三聚。
首先每根管束裝入300mm瓷球。
其次將5箱OXO-2型(南方化學(xué))裝入北面140根及南面80根管束內(nèi),裝填之后測(cè)量空高為3200mm,后用克萊恩補(bǔ)齊至3000mm。其余管束用克萊恩裝填。2型催化劑裝填完畢后的空高為3000mm。
隨后裝填1型催化劑。每根管束先裝OXO-1型(南方化學(xué)),裝填之后測(cè)量空高為1000mm。之后每根管束用VAH-1型(三聚)補(bǔ)齊。
最后每根管束裝入100mm瓷球。
32根熱電偶裝填順序從上至下依次為300mm瓷球,4袋克萊恩,3袋OXO-1型(南方化學(xué)),100mm瓷球。
2.1.2 催化劑的還原
首先將R08302床層溫度升至170℃。
5月22日下午17:00 C08301開(kāi)啟,R08302隨即排放催化劑物理水,總共844kg。
20:30 催化劑開(kāi)始還原。HV083607閥位逐漸提高,循環(huán)回路氫氣濃度維持在3%左右,HV083607閥位維持在30%,此時(shí)床層溫度9~14點(diǎn)上漲較為明顯,第9點(diǎn)上漲最快,9點(diǎn)以下床層溫度未明顯變化。
期間由于循環(huán)回路循環(huán)量較小,導(dǎo)致防喘振閥開(kāi)關(guān)頻繁,進(jìn)而影響到循環(huán)回路氫氣濃度及床層溫度波動(dòng)。將轉(zhuǎn)速提高2%后恢復(fù)正常。
隨后逐漸提高循環(huán)回路氫氣濃度至5%。各點(diǎn)峰值逐漸出現(xiàn)。
5月23日1:57第32點(diǎn)峰值出現(xiàn)。
隨后將循環(huán)回路氫氣濃度提高至10%,28點(diǎn)出現(xiàn)峰值,最高溫度達(dá)到450℃以上,立即減小氫氣進(jìn)量,加大C08301轉(zhuǎn)速,手動(dòng)將R08302殼程泄壓閥全部打開(kāi)至100%,5min后溫度恢復(fù)正常。
5月23日3:00~15:00循環(huán)回路氫氣濃度維持在8%,床層各點(diǎn)溫度未明顯變化,還原結(jié)束。還原反應(yīng)時(shí)間總共歷時(shí)6.5h,還原反應(yīng)共產(chǎn)生水3808kg。溫度變化見(jiàn)表2。
表2 催化劑還原熱電偶峰值溫度變化
從表2可以看出:熱電偶的峰值不是按照從下至上的順序出現(xiàn)的,并且峰值溫度差異很大,還原時(shí)間僅有6.5h,低于正常還原所需時(shí)間。
從圖4可以看出:達(dá)到正常還原溫度200~230℃的熱電偶只有8個(gè),占全部熱電偶的27%。
圖4 熱電偶還原峰值溫度比例圖
還原熱點(diǎn)溫度<200℃,還原速度降低,時(shí)間增長(zhǎng)。還原熱點(diǎn)溫度>230℃,將會(huì)使還原溫度繼續(xù)飆升,Cu晶粒之間融合,減少加氫催化活性中心,同時(shí)也易造成裝填催化劑的管束發(fā)生熱變形,產(chǎn)生設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題。
2.2 加氫反應(yīng)的運(yùn)行
2.2.1 循環(huán)回路壓力
循環(huán)回路反應(yīng)壓力影響反應(yīng)速率,壓力提高可以增加反應(yīng)速率。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,受壓縮機(jī)出口壓力高聯(lián)鎖的限制,反應(yīng)壓力一直保持在0.425MPa。
2.2.2 氣相加氫循環(huán)量
循環(huán)氣的作用是調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化器反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,循環(huán)氣量是由壓縮機(jī)蒸汽調(diào)節(jié)閥來(lái)控制的,用來(lái)控制轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度。在正常生產(chǎn)過(guò)程中,加氫系統(tǒng)維持高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化器熱點(diǎn)溫度能夠維持在200℃以上,故蒸汽調(diào)節(jié)閥的閥度一般控制在55%。
2.2.3 氫氣濃度
加氫回路中的氫氣濃度影響反應(yīng)速率和傳熱效率,氫氣濃度過(guò)低會(huì)使加氫反應(yīng)不完全,提高氫氣濃度可以使加氫反應(yīng)更加集中,提高反應(yīng)速率,但過(guò)高的氫氣濃度會(huì)使壓縮機(jī)產(chǎn)生“氫脆”現(xiàn)象,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)影響壓縮機(jī)使用壽命。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,氫氣濃度一般控制在80%左右,未做明顯調(diào)整。
2.2.4 加氫反應(yīng)負(fù)荷
生產(chǎn)穩(wěn)定時(shí),加氫負(fù)荷一直維持在20t/h,熱點(diǎn)溫度逐漸穩(wěn)定在205~216℃之間,并且辛醇中的未知峰含量在逐步提高。2016年7月24日,加氫負(fù)荷降至10t/h,并維持此負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)約10h。2016年7月26日~2016年8月1日,加氫負(fù)荷維持在19t/h。2016年9月30日,加氫負(fù)荷降至10t/h,并維持此負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)約24h。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出加氫負(fù)荷與辛醇中未知峰含量之間的關(guān)系,結(jié)果見(jiàn)表3。
從表3可以看出,隨著加氫負(fù)荷的降低,辛醇中未知峰含量也在逐漸下降,辛醇主含量也相應(yīng)有明顯升高。
表3 加氫負(fù)荷與辛醇中未知峰含量之間的關(guān)系
2.2.5 轉(zhuǎn)化器殼程壓力
轉(zhuǎn)化器殼程壓力控制轉(zhuǎn)化器管程到殼程的熱傳遞,進(jìn)而調(diào)節(jié)加氫反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,轉(zhuǎn)化器殼程壓力高,轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度高。在辛醇未知峰上漲期間,轉(zhuǎn)化器殼程壓力始終設(shè)定在0.45MPa,熱點(diǎn)溫度穩(wěn)定在212~216℃。經(jīng)過(guò)研究,通過(guò)提高轉(zhuǎn)化器殼程壓力,進(jìn)而提高轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度的方法,是否可以有效降低辛醇未知峰含量。2016年8月8日,轉(zhuǎn)化器殼程壓力設(shè)定值逐漸提高,最終提高至0.62MPa,負(fù)荷仍然維持在20t/h,熱點(diǎn)溫度達(dá)到220℃,經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的運(yùn)行,辛醇中未知峰含量下降至0.11%。
3.1 對(duì)于#1裝置催化劑,一方面受生產(chǎn)廠(chǎng)家、保存時(shí)間、裝填數(shù)量、裝填位置等因素的影響,一部分催化劑還原溫度較正常溫度偏低,并且有“飛溫”出現(xiàn),還原時(shí)間偏短,故對(duì)催化劑性能的評(píng)估有一定難度;另一方面,由于受2016年“1.24”電力事故的影響,催化劑被浸泡,對(duì)其使用壽命造成一定影響。基于這兩方面的影響,今年8月份調(diào)整指標(biāo)之前,辛醇未知峰含量不斷升高。
3.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),#1裝置辛醇未知峰含量受辛醇進(jìn)料負(fù)荷及熱點(diǎn)溫度影響較大。未知峰含量與進(jìn)料負(fù)荷成正比。由于目前進(jìn)料負(fù)荷維持110%,所以熱點(diǎn)溫度需維持在220℃以上,未知峰含量能夠維持在0.11%左右。
3.3 根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析,#1裝置H2中CO含量與EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率之間的關(guān)系較為明顯,CO含量越高,EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率越低,尤其當(dāng)CO含量高于600ppm之后,EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率明顯降低,但#1裝置s-3603的分析頻次較低,所以此種關(guān)系還需進(jìn)一步追蹤。#2裝置4月份及5月份H2中CO含量持續(xù)偏高,6~9月份粗辛醇產(chǎn)率及粗辛醇收率逐漸下降,但EPA轉(zhuǎn)化率沒(méi)有明顯變化。