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低能井泵車熱洗清蠟不足問題及解決方案

2022-06-16 09:24孔紅芳
石油石化節(jié)能 2022年5期
關(guān)鍵詞:泵車油桿洗井

孔紅芳

(大港油田第五采油廠)

在原油開采過程中,原油從地層上升到井口,隨著壓力和溫度不斷降低,“蠟”就會(huì)從原油中析出,形成顆粒并不斷地黏結(jié)在油管和抽油桿壁上,縮小油管內(nèi)的油流通道增加油流阻力,增大抽油桿應(yīng)力,加劇抽油桿的破壞程度,嚴(yán)重時(shí)蠟卡、蠟堵、抽油桿斷脫造成死井。因此,清蠟是在含蠟油井生產(chǎn)管理中十分重要的技術(shù)措施。熱洗清蠟是抽油井日常維護(hù)管理和延長油井檢泵周期最有效的手段,對保障油井的正常生產(chǎn)起到了至關(guān)重要的作用。目前,常用的清蠟熱洗裝置有空心抽油桿熱洗[1]、自能熱洗[2-3]、高溫蒸汽熱洗[4-5]等,但這些熱洗裝置投入成本較高、熱洗時(shí)間長、燃料消耗量大。大港油田普遍采用地面泵車以熱水(油)洗井清蠟方式為主。

1 問題的提出

泵車熱洗是泵車將洗井液(活性熱水或原油)加熱到100 ℃以上,加壓后從井口套管泵入到油管與套管的環(huán)形空間內(nèi),高溫洗井液再經(jīng)篩管在抽油泵的抽汲作用下進(jìn)入油管,將沉積在油管和抽油桿上的蠟融化,蠟隨洗井液和原油返出地面,達(dá)到清蠟的目的,泵車熱洗基本原理見圖1。該方法廣泛適用于抽油機(jī)井。大港油田采油五廠有361 口油井實(shí)施泵車熱洗,年實(shí)施700 余井次。

圖1 泵車熱洗基本原理

由于油井結(jié)蠟井段一般在井筒的中、上部,常規(guī)泵車清蠟工藝熱洗時(shí)洗井液需要對整個(gè)井筒進(jìn)行循環(huán),需要大量的洗井液、燃料和作業(yè)時(shí)間。由于洗井路徑長,熱量損失大,當(dāng)洗井液循環(huán)到井筒中、上部結(jié)蠟井段時(shí),溫度下降,無法達(dá)到化蠟需求,該洗井工藝會(huì)浪費(fèi)1/3~2/3 的高溫洗井液,熱洗效率較低。低能井由于地層壓力低,熱洗過程中一部分洗井液漏失進(jìn)入地層,使進(jìn)入井筒中的洗井液排量達(dá)不到要求,造成排蠟不徹底,在熱洗過程中極易造成蠟卡并發(fā)生躺井事故;漏失嚴(yán)重的油層,洗井液侵入地層造成油層污染和黏土膨脹,會(huì)使水敏地層的滲透率降低,影響油井的產(chǎn)量;出砂井進(jìn)入油層的洗井液沖刷近井地帶,洗井后隨產(chǎn)出液采出,易造成油井砂卡泵、砂埋油層。

2 解決方案

為解決低能井在泵車熱洗時(shí)洗井液漏失污染油層和清蠟不足造成砂、蠟卡等問題,參考油層保護(hù)封隔器[6]、遇水膨脹封隔器[7]原理,借鑒油井不壓井熱洗清蠟裝置[8]和溫控短路熱洗清蠟防漏管柱[9]的成功經(jīng)驗(yàn),研制了泵上溫控洗井裝置。采用洗井閥與溫控封隔器[10]一體化組合,在泵上位置封住油套環(huán)形空間,減少能量損失,阻斷洗井液與油層連通通道,保護(hù)油層,提高熱洗質(zhì)量。

2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

泵上溫控洗井裝置見圖2,為洗井閥和溫控封隔器的雙獨(dú)立設(shè)計(jì),其中溫控封隔器由膨脹機(jī)構(gòu)、傳力機(jī)構(gòu)和解封機(jī)構(gòu)組成。

圖2 泵上溫控洗井裝置

2.2 工作原理及主要參數(shù)

將該裝置連接管柱上,并下入預(yù)定位置(一般在抽油泵以上、結(jié)蠟井段以下位置)。熱洗時(shí),向油套環(huán)形空間內(nèi)注入高溫洗井液,泵上溫控洗井裝置的感溫體受熱膨脹,推動(dòng)滑套,壓縮膠筒,使膠筒徑向膨脹,座封油套環(huán)形空間。隨著油套環(huán)形空間內(nèi)的壓力升高,彈簧受壓縮,洗井閥打開,露出連通油管與套管的閥孔,高溫洗井液從閥孔進(jìn)入油管上部井段循環(huán)清蠟。同時(shí),膨脹的膠筒阻止了洗井液侵入地層,起到了保護(hù)油層的作用。當(dāng)熱洗完成停泵后,油套環(huán)形空間內(nèi)的壓力下降,被壓縮的彈簧靠回復(fù)力復(fù)位,洗井閥孔關(guān)閉。隨著井筒內(nèi)的洗井液溫度下降,感溫體冷卻后收縮,膠筒依靠彈性恢復(fù)原狀,油套解除,油井恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。泵上溫控洗井裝置主要參數(shù)見表1。

表1 泵上溫控洗井裝置主要參數(shù)

3 現(xiàn)場應(yīng)用

3.1 應(yīng)用情況

泵上溫控洗井裝置在某油田現(xiàn)場應(yīng)用,洗井過程為:開始迅速升溫至95 ℃以上,排量8 m3/h,泵壓升至3 MPa;30 min 左右泵壓下降至2 MPa,油壓升至1 MPa,溫度上升至40 ℃,井口取樣流量增大,溫度升高說明泵上溫控洗井裝置已啟動(dòng),循環(huán)通道打開,洗井液進(jìn)入油管并隨油井產(chǎn)出液返出;之后排量調(diào)至10 m3/h,觀察取樣溫度升至63 ℃,說明正在熔蠟,用時(shí)約30 min;排量加大到12 m3/h,熔蠟的同時(shí)進(jìn)行排蠟,用時(shí)約50 min;熄火、降溫,停止洗井,用時(shí)約5 min。整個(gè)洗井過程用時(shí)2 h,平均排量11 m3/h。

該裝置應(yīng)用效果前后對比見表2,使用泵上溫控洗井裝置進(jìn)行泵車熱洗,單井單次直接減少洗井用原油10 m3,熱洗時(shí)間縮短40%,洗井周期延長1/3,產(chǎn)量恢復(fù)期降至0 天,效果顯著。

表2 應(yīng)用效果前后對比

3.2 經(jīng)濟(jì)效益

應(yīng)用該裝置單井單次節(jié)約熱洗用油10 t,年洗井次數(shù)由6 次降至4 次,原油單價(jià)按2 500 元,原油操作噸油成本850元計(jì)算,單井熱洗創(chuàng)效6.66萬元/a。該裝置制造費(fèi)用6 000元,投入產(chǎn)出比達(dá)1 ∶10。

同時(shí),該裝置可有效防止洗井液侵入地層,避免油層污染。熱效率提高1/3~1/2,社會(huì)效益顯著。

3.3 推廣性

泵上溫控洗井裝置除適用于常規(guī)抽油機(jī)井外,特別適用于以下油井:

1)螺桿泵井。熱洗時(shí)不再需要用吊車將轉(zhuǎn)子提出定子工作筒。

2)出砂井。避免了易出砂井洗井液進(jìn)入油層產(chǎn)生的“速敏效應(yīng)”而造成出砂加劇。

3)地層易漏失井。避免洗井液進(jìn)入油層產(chǎn)生的“水敏效應(yīng)”而造成的油層污染。

4 結(jié)論

1)采用洗井閥與溫控封隔器一體化組合,在泵上位置封住油套環(huán)形空間,創(chuàng)新了溫控洗井工藝技術(shù)。

2)由于只清洗結(jié)蠟井段,因此縮短了洗井路徑,節(jié)約了洗井時(shí)間40%,節(jié)約洗井液用量40%,提高了洗井質(zhì)量,節(jié)約了成本。

3)熱洗時(shí),洗井閥孔在封隔器封隔后打開,解封前關(guān)閉,消除了低能井洗井液侵入地層所造成的油層污染問題。

4)該裝置適用于抽油機(jī)井、螺桿泵井、地層漏失井、易出砂井,安裝位置不受限,可安裝在油井管柱的任何部位,不影響測試工作。

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