陳超,王剛,王力,朱德泉,楊雄
(1.蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司,甘肅 蘭州 730070;2.西安卓力科技發(fā)展有限公司,陜西 西安 710038)
新型成孔機(jī)是一種針對山地濕陷性黃土的成孔設(shè)備,基于某型挖掘機(jī)改裝而成。成孔作業(yè)時,需要其臂架裝置能夠長時間保持初始位置不變,然而因挖掘機(jī)主閥密封性能較差,動臂液壓缸、斗桿液壓缸和鏟斗液壓缸不能完全鎖死,不能滿足設(shè)計要求。因此需要對挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,在液壓缸油路加裝平衡閥或液壓鎖,使臂架能長時間保持初始位置。液壓系統(tǒng)加裝平衡閥或者液壓鎖后,會影響動臂[1]或斗桿的動態(tài)性能,因此需要對新型成孔機(jī)臂架裝置的動態(tài)性能展開研究。本文主要對動臂下降運(yùn)動的動態(tài)性能進(jìn)行研究。
針對臂架系統(tǒng)的動態(tài)性能,國內(nèi)外不少學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究。陳晉市等[2]針對起重機(jī)起升系統(tǒng)模型仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,結(jié)果表明,合理匹配平衡閥控制端阻尼并采用硬管過渡連接,改善起升系統(tǒng)的性能及避免抖動現(xiàn)象的發(fā)生。王子坡等[3]分析了起重機(jī)臂架抖動的原因,并通過模型仿真分析得出回油路節(jié)流閥、平衡閥控制油路阻尼孔等因素對變幅油缸運(yùn)動的影響,對解決臂架變幅下降時的抖動現(xiàn)象具有指導(dǎo)意義。齊敦建[4]針對動臂和斗桿液壓再生回路進(jìn)行介紹及故障診斷。張金陽[5]針對挖掘機(jī)在裝車作業(yè)時出現(xiàn)動臂下降卡頓現(xiàn)象,分析動臂下降油路原理并排除故障。王永進(jìn)等[6]針對液壓挖掘機(jī)的動臂液壓控制系統(tǒng),提出動臂下降時采用比例再生閥,并驗(yàn)證了挖掘機(jī)液壓控制方案的正確性。劉成強(qiáng)等[7]以正流量挖掘機(jī)動臂液壓系統(tǒng)為研究對象,建立了動臂液壓系統(tǒng)的仿真模型,并表明正流量控制挖掘機(jī)的動臂缸控制特性,很好地體現(xiàn)了駕駛意圖。劉釗等[8]針對裝載機(jī)動臂起降振動問題,提出液壓變流量緩沖控制方案,并采用電液比例閥流量控制方法,調(diào)節(jié)后期進(jìn)油流量,降低動臂慣性沖擊。巫將等[9]針對雙平衡閥控雙缸變幅機(jī)構(gòu)在負(fù)載下降時,因雙平衡閥結(jié)構(gòu)參數(shù)的差異導(dǎo)致雙缸不同步現(xiàn)象,仿真與試驗(yàn)證明了左右平衡閥控制阻尼孔的差異會導(dǎo)致變幅雙缸在負(fù)載下降過程中出現(xiàn)不同步,而導(dǎo)壓比、調(diào)壓彈簧預(yù)緊力的差異會導(dǎo)致雙缸開啟不同步,提出了雙缸無杠腔連通加防爆閥的解決方案。李曉鵬等[10]運(yùn)用逆解分析了調(diào)角油缸的振動隨鉆桿振動的變化情況,分析表明變幅機(jī)構(gòu)對鉆桿振動起到了分散振動能量的作用。
目前的研究都集中于傳統(tǒng)挖掘機(jī)或起重機(jī)臂架系統(tǒng)動態(tài)性能的提升,新型成孔機(jī)是基于挖掘機(jī)的一種新設(shè)備,其臂架系統(tǒng)動態(tài)性能的研究還是空白。本文將對比分析平衡閥和液壓鎖對新型成孔機(jī)動臂下降動態(tài)性能的影響。
新型成孔機(jī)主要包括手柄支架、洛陽鏟、防擺裝置、卷揚(yáng)機(jī)、快速連接裝置、斗桿、動臂等,如圖1所示。
1—手柄支架;2—洛陽鏟;3—防擺裝置;4—卷揚(yáng)機(jī);5—快速連接裝置;6—斗桿;7—動臂。
首先調(diào)整動臂、斗桿到達(dá)最優(yōu)位置,調(diào)整防擺裝置等處于豎直位置。然后運(yùn)用控制手柄控制主閥和電磁換向閥,使洛陽鏟自由下降鏟土,完成鏟土作業(yè)后利用卷揚(yáng)機(jī)提起洛陽鏟,卷揚(yáng)到位后防擺裝置頂住洛陽鏟,防止回轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,回轉(zhuǎn)到位后快速抖動卸土,卸土作業(yè)完成后,利用GPS定位系統(tǒng)回轉(zhuǎn)到預(yù)定工作位置。通過循環(huán)作業(yè),完成預(yù)定深度的成孔施工。臂架裝置在調(diào)整好位置后,在整個成孔作業(yè)過程中需要保持初始位置不變,因此需在原有液壓系統(tǒng)中加裝閉鎖元件。本文將對常用的閉鎖元件,即平衡閥和液壓鎖對臂架裝置下降動態(tài)性能的影響進(jìn)行理論和仿真研究,確定最佳的閉鎖方案。
新型成孔機(jī)采用負(fù)載敏感液壓系統(tǒng),負(fù)載敏感系統(tǒng)中主閥的壓力差為定值。由流量計算公式,可得通過的流量為
(1)
式中:Cd為流量系數(shù);AT為主閥閥口過流面積,mm2;ΔP1為主閥閥口壓力差,MPa。
動臂液壓缸有桿腔流量公式為
Q2=Q1
(2)
式中Q2為有桿腔流量,L/min。
平衡閥芯的受力平衡方程為
(3)
式中:m1為平衡閥芯質(zhì)量,kg;p為有桿腔壓力,MPa;Ac為平衡閥控制腔作用面積,mm2;k為彈簧剛度系數(shù),N/mm;x0為彈簧預(yù)壓縮量,mm;x1為平衡閥主閥芯位移,mm;c為黏性系數(shù)。
平衡閥流量、無桿腔流量方程為:
(4)
Q4=Q3
(5)
式中:A0為平衡閥開口面積,mm2;ρ為油液密度,kg/m3;ΔP2為平衡閥進(jìn)出口壓力差,MPa;Q3為平衡閥流量,L/min;Q4為動臂液壓缸無桿腔流量,L/min。
根據(jù)液壓缸無桿腔流量,可推導(dǎo)出有桿腔理論流量Q′2,公式如下:
(6)
式中:A1為動臂液壓缸無桿腔面積,mm2;A2為動臂液壓缸有桿腔面積,mm2。
通過數(shù)據(jù)計算可以發(fā)現(xiàn),理論上動臂液壓缸有桿腔所需的流量Q′2大于實(shí)際上泵供給的流量Q2,因此需要再生單向閥向動臂有桿腔進(jìn)行補(bǔ)油。這也是挖掘機(jī)采用的能量再生系統(tǒng),但會造成平衡閥的控制壓力過低,且容易造成動臂下降頓挫。
利用AMESim軟件建立仿真模型,如圖2所示,包括臂架裝置模塊1、斗桿液壓系統(tǒng)模塊2、鏟斗液壓系統(tǒng)模塊3、平衡閥模塊4、主閥模塊5、負(fù)載敏感泵模塊6。由于主要研究動臂下降時的動態(tài)性能,故對斗桿和鏟斗液壓系統(tǒng)模塊進(jìn)行了簡化處理。
圖2 采用平衡閥方案的動臂液壓系統(tǒng)模型
將圖2中的平衡閥部分換成液壓鎖,液壓鎖面積梯度較大,是開關(guān)閥而非連續(xù)閥。平衡閥和液壓鎖都有負(fù)載保持功能,控制壓力由先導(dǎo)油路提供。其他參數(shù)不變,建立的液壓系統(tǒng)模型如圖3所示。
圖3 采用液壓鎖方案的動臂液壓系統(tǒng)模型
液壓系統(tǒng)的主要參數(shù)如表1所示。
表1 液壓系統(tǒng)參數(shù)
設(shè)置仿真參數(shù),在standard option中選定hold inputs constant,進(jìn)行運(yùn)行;然后選中g(shù)eneral中use old final values,進(jìn)行仿真。仿真時間為15 s,從2 s開始進(jìn)行下降動作。分別分析平衡閥和液壓鎖對動臂下降過程動態(tài)性能的影響。
圖4-圖7分別為平衡閥閥芯位移量曲線、動臂液壓缸活塞位移曲線、動臂液壓缸壓力曲線和動臂液壓缸流量曲線。0 s~2 s設(shè)置主閥控制壓力為0。2 s~15 s動臂液壓缸有桿腔壓力控制平衡閥閥芯位移大小,有桿腔壓力較大時,平衡閥位移較大;有桿腔壓力較小時,平衡閥位移較小。由仿真曲線可知,動臂液壓缸有桿腔壓力變化頻率很快,導(dǎo)致平衡閥芯位移高速變化。平衡閥的流量與動臂液壓缸無桿腔的流量相等,平衡閥閥芯位移的大小影響著平衡閥的流量,從而影響動臂液壓缸無桿腔的流量和壓力。通過力平衡計算無桿腔壓力會影響有桿腔的壓力,進(jìn)而影響平衡閥閥芯開度。經(jīng)分析可知,動臂下降速度與平衡閥閥芯開度相互耦合影響,從而使液壓缸活塞位移變化幅度較大,導(dǎo)致動臂下降頓挫,嚴(yán)重影響新型成孔機(jī)臂架動態(tài)性能,理論分析結(jié)果與仿真結(jié)果一致。
圖4 平衡閥閥芯位移
圖5 平衡閥方案動臂液壓缸活塞位移
圖6 平衡閥方案動臂液壓缸壓力
圖7 平衡閥方案動臂液壓缸流量
仿真參數(shù)設(shè)置同上,圖8-圖11分別為液控單向閥流量曲線、動臂液壓缸活塞位移曲線、動臂液壓缸壓力曲線和動臂液壓缸流量曲線。0 s~2 s設(shè)置主閥控制壓力為0。2 s~8 s動臂剛開始做下降動作時,因存在慣性,流量、壓力存在瞬時突變,然后平穩(wěn)。動臂下降過程中,動臂液壓缸流量、壓力波動幅度比較平穩(wěn),動臂液壓缸活塞平穩(wěn)移動,從而動臂能平穩(wěn)下降。8 s~15 s內(nèi),動臂下降到最低點(diǎn),開始溢流,動臂液壓缸活塞位移較為平穩(wěn)。
圖8 液控單向閥流量
圖9 液壓鎖方案動臂液壓缸活塞位移
圖10 液壓鎖方案動臂液壓缸壓力
圖11 液壓鎖方案動臂液壓缸流量
圖12、圖13為動臂液壓缸速度對比曲線、動臂液壓缸活塞位移對比曲線。從圖12和圖13可知,采用液壓鎖方案的動臂在下降過程中速度較為平穩(wěn),液壓缸活塞位移平穩(wěn)變小,而采用平衡閥方案的動臂在下降過程中速度波動非常劇烈,液壓缸活塞位移存在波動,動臂下降過程會出現(xiàn)頓挫現(xiàn)象。此外,采用液壓鎖方案的動臂在6 s左右就能完成下降,而采用平衡閥方案的動臂總體下降速度較慢,需要很長的時間才能完成下降。通過對比分析可以發(fā)現(xiàn),液壓鎖方案要明顯優(yōu)于平衡閥方案。
圖12 動臂液壓缸速度對比
圖13 動臂液壓缸活塞位移對比
對某型挖掘機(jī)改裝的新型成孔機(jī)的動態(tài)性能進(jìn)行研究。建立了新型成孔機(jī)動臂下降運(yùn)動的數(shù)學(xué)模型。建立了采用平衡閥、液壓鎖兩種方案的動臂液壓系統(tǒng)仿真模型,并分析平衡閥和液壓鎖對新型成孔機(jī)動臂下降動態(tài)性能的影響。仿真結(jié)果表明:采用液壓鎖方案的動臂下降過程平穩(wěn),且下降速度快;采用平衡閥方案的動臂下降過程中會出現(xiàn)頓挫現(xiàn)象,下降速度較慢。平衡閥方案出現(xiàn)頓挫現(xiàn)象主要是因?yàn)橛袟U腔壓力波動影響平衡閥閥芯開度變化,導(dǎo)致動臂液壓缸活塞位移波動,從而影響動臂下降的穩(wěn)定性,造成頓挫現(xiàn)象。研究結(jié)果表明,采用液壓鎖方案的動臂動態(tài)性能明顯優(yōu)于平衡閥方案。